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Revision 1 vom 01.08.2010 17:53
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Revision 26 vom 17.11.2012 13:48
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{{{#!wiki MK_Nav
||<class="MK_Nav_Header">ErrorCodes||
}}}

{{{#!wiki MK_select1

 * {{http://mikrokopter.de/images/eng.gif}} [[en/ErrorCodes|english]]
 * {{http://mikrokopter.de/images/deu.gif}} [[ErrorCodes|deutsch]]
}}}

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= Codes d'erreurs de la  NaviControl = = Codes d'erreurs de la NaviControl =
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 Mise à jour du logiciel *  * Mise à jour du logiciel
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  * les deux nappes (6 et 10 brins),   * les deux nappes (6 et 10 brins) et notamment le bon positionnement du détrompeur en face de la broche n° 1 sur chacun des connecteurs,
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Cause: Mauvaise communication entre le MK3Mag et la NaviControl (NdT: ou la FC le cas échéant) Cause: Mauvaise communication entre le MK3Mag et la NaviControl
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 * La LED verte sur la MK3Mag doit être allumée ou clignoter  * La LED verte sur le MK3Mag doit être allumée ou clignoter
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== 5 "no GPS communication " ==
 * Si vous utilisez un module MK-GPS récent(NdT: Juin 2011) (LEA-6S-0-00'''1'''), Il est indispensable que le Firmware de la NC soit en V0.26'''g''' ou ultérieur [[fr/Firmware-0.86##Correction_de_Bugs|NC 0.26]]

== 6 "bad compass value" ==
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 * Etalonnage du compas (MK3Mag)  * Étalonnage du compas (MK3Mag)
 * Si l'erreur survient en vol ou si le compas à déjà été calibré: Le capteur magnétique pourait avoir un défaut et vous devriez contacter HiSystems
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Cause: Mauvaise communication SPI entre la NaviControl la FlightControl

Remède:
 * Verifier la connexion SPI (nappe 2x3 & 2x5 broches) sertissage & soudure des connecteurs.

== 9 nicht belegt ==

''Ce code d'erreur n'est pas utilis
é''
Cause: Mauvaise communication SPI entre la NaviControl et la FlightControl

Remède:
 * Vérifier la connexion SPI (nappe 2x3 & 2x5 broches) sertissage & soudure des connecteurs.

== 9: "ERR: no NC communication" ==
Cause: La transmission entre FC et NC a été soudainement interrompue

Remède:

 * Vérifier nappe et connecteurs entre FC et NC.
Zeile 88: Zeile 102:
 * Re-calibrage - MK doit être immobile
 * Vérification des soudures du Gyro concerné.
 * Réinitialisation Gyro - le MK doit être immobile
 * Vérification des soudures du Gyro concerné
Zeile 99: Zeile 113:
 * Re-calibrage - MK doit être immobile
 * Vérification des soudures du Gyro concerné.
 * Réinitialisation Gyro - le MK doit être immobile
 * Vérification des soudures du Gyro concerné
 * Flight Control 1.x -> contrôle au point de test et ajustement éventuel
 * Si nécessaire remplacement du Gyro

== 12 "ERR: FC Yaw Gyro" ==
Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le gyroscope de lacet (yaw) est en dehors de la plage standard (150 à 850)

Remède:
 * Réinitialisation Gyro - le MK doit être immobile
 * Vérification des soudures du Gyro concerné
Zeile 104: Zeile 127:
== 12 "ERR: FC Yaw Gyro" ==
Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le gyroscope de lacet (yaw) est en dehors de la plage standard (150 à 850)

Remède:
 * Re-calibrage - MK doit être immobile
 * Vérification des soudures du Gyro concerné.
 * Flight Control 1.x -> contrôle au point de test et ajustement éventuel.
 * Si nécessaire remplacement du Gyro
Zeile 116: Zeile 130:
(La valeur est indiquée entre parenthèses  sur l'affichage virtuel )

Remède:
 * Re-calibrage - MK doit être immobile et de niveau.
(La valeur est indiquée entre parenthèses sur l'affichage virtuel)

Remède:
 * Re-calibrage ACC - le MK doit être immobile et de niveau.
Zeile 125: Zeile 139:
(La valeur est indiquée entre parenthèses  sur l'affichage virtuel )

Remède:
 * Re-calibrage - MK doit être immobile et de niveau.
(La valeur est indiquée entre parenthèses sur l'affichage virtuel)

Remède:
 * Re-calibrage ACC - le MK doit être immobile et de niveau.
Zeile 132: Zeile 146:
Cause: Lors de l'étalonnage la valeur de la "gravité terrestre" (Z-ACC) renvoyée par l'accéléromètre est en dehors de la plage standard  (512-850) Cause: Lors de l'étalonnage la valeur de la "gravité terrestre" (Z-ACC) renvoyée par l'accéléromètre est en dehors de la plage standard (512-850)
Zeile 137: Zeile 151:
 * Re-calibrage - MK doit être immobile et de niveau.
 * La flightCtrl doit être montée dans le bon sens (flèche & Proc. visible sur le dessus)
 * Re-calibrage ACC - le MK doit être immobile et de niveau.
 * La FlightCtrl doit être montée dans '''le bon sens''' (flèche & Proc. visible sur le dessus)
Zeile 142: Zeile 156:
Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le capteur altimétrique est hors de tolérance (1500 p.e.) Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le capteur altimétrique est hors tolérance (1500 p.e.)
Zeile 147: Zeile 161:
 * Voir ici: [[en/heightsensor#Measuring_the_output_voltage|testing the sensor]]
Zeile 152: Zeile 168:
 * Vérifier l'alimentation des controleurs  * Vérifier l'alimentation des contrôleurs
Zeile 158: Zeile 174:
Cause: un contrôleur de BL n'a pas été trouvée, bien que sa table de mixage voix-table doit être présent

Remède:
 * Fournir les vérifier contrôleur brushless
 * Relever le chèque contrôleur brushless
 de contrôle [[table de mixage | Mixer table]]
Cause: un contrôleur BL n'a pas été trouvé, bien que selon la [[fr/MK-Parameter/Mixer-SETUP| table de mixage]] il doit être présent

Remède:
 * Vérifier la présence des contrôleurs
 * Vérifier l'adresse (cavaliers) des contrôleurs
 * Vérifier la [[fr/MK-Parameter/Mixer-SETUP|table de mixage]]
Zeile 169: Zeile 185:
 * Vérifier le bon choix de[[fr/MK-Parameter/Mixer-SETUP| table de mixage]]. Peut-être (p. e.) un Quadro pour un HexaKopter.  * Vérifier que le choix de la [[fr/MK-Parameter/Mixer-SETUP| table de mixage]] est le bon. Peut-être (p. e.) un Quadro pour un HexaKopter.
Zeile 176: Zeile 192:
 * Etalonnage du compas (MK3Mag)  * Étalonnage du compas (MK3Mag)

== 21 "ERR: GPS lost" ==
Cause : En vol, le signal-GPS est trop faible ou moins de 4 satellites sont reçu.

== 22 "ERR: Magnet Error" ==
 * Calibrer le compas
 * information générale sur les perturbations magnétiques:[[http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK3Mag#General_Points| Ici]]
 * Calibrer le compas avec[[http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK3Mag#Calibration|la nouvelle méthode]]!

== 24 "BL Limitation" ==
 * Un BL-Contrôleur est en limitation - température excessive ou surintensité

== 25 "GPS range" ==
 * La destination est hors zone autorisée et ne sera pas atteinte.
 * La distance entre la position initiale et la destination est plus grande que 250m (ou le maximum autorisé par la licence)
 * Placez le WP plus près ou rapprocher le point de départ de la destination.

== 26 "ERR:No SD-Card" ==
 * L'option « Pas de vol sans Carte µSD » est cochée mais il n'y a aucune Carte µSD dans la NC.

== 27 "ERR:SD Logging aborted" ==
 * L'option « Pas de vol sans Carte µSD » est cochée mais il y a des problèmes avec le fichier de log.
 * peut-être un problèmes de contact sur la Carte µSD.

== 28 "ERR:Flying range!" ==
 * le paramètre « MAX_FLYING_RANGE = xxx » dans le « SETTINGS.INI » (sur la Carte µSD) est réglé et intervalle est dépassé.
 * Régler ce paramètre à zéro s'il n'est pas nécessaire

== 29 "ERR:Max Altitude" ==
 * Le paramètre « MAX_FLYING_ALT » dans le « SETTINGS.INI » (sur la Carte µSD) est réglé et l'altitude est dépassée.
 * La NC avec une licence commerciale utilise le « gaz de secours » quand l'altitude supérieur de 10m au-dessus de cette valeur pour ramener le MK en dessous de la hauteur permise.
 * Régler ce paramètre à zéro s'il n'est pas nécessaire.
Zeile 179: Zeile 227:

pas d'erreur
 * Pas d'erreur

Voir également: [[en/MagnetError|MagnetError]]
 
= ErrorCodes of the FlightControl =
(if no NC is connected)

== HardwareError 1:1 ==
Problème lié au capteur: Gyro Tangage

== HardwareError 1:2 ==
Problème lié au capteur: Gyro Roulis

== HardwareError 1:4 ==
Problème lié au capteur: Gyro Lacet

== HardwareError 1:8 ==
Problème lié au capteur: ACC Tangage

== HardwareError 1:16 ==
Problème lié au capteur: ACC Roulis

== HardwareError 1:32 ==
Problème lié au capteur: ACC Z

== HardwareError 1:64 ==
Problème lié au capteur: Barométrique

== HardwareError 1:128 ==
Problème lié au capteur: compass (non calibré ?)

Zeile 182: Zeile 260:
= Impressum =
Traduction française: [[http://www.mk-fr.info/forum/index.php|MK-FR•info]]



Codes d'erreurs de la NaviControl

Représentation à l'écran virtuel:

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=63286

Représentation à la JetiBox:

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=63251

1 "FC not compatible "

Cause: La version du micro-logiciel (firmware) de la FlightCtrl n'est pas compatible avec la version du micro-logiciel (firmware) de l'NaviControl.

Remède:

  • Mise à jour du logiciel

2 "MK3Mag not compatible "

Cause: La version du micro-logiciel (firmware) du MK3Mag n'est pas compatible avec la version du micro-logiciel (firmware) de l'NaviControl.

Remède:

  • Mise à jour du logiciel

3 "no FC communication "

Cause: Mauvaise communication entre la NaviControl et la FlightCtrl.

Remède:

  • Vérifier soigneusement:
    • les deux nappes (6 et 10 brins) et notamment le bon positionnement du détrompeur en face de la broche n° 1 sur chacun des connecteurs,
    • le sertissage de leurs connecteurs femelles,
    • les soudures des connecteurs mâle sur les cartes.

4 "no MK3Mag communication "

Cause: Mauvaise communication entre le MK3Mag et la NaviControl

Remède:

  • Tester la connexion
  • La LED verte sur le MK3Mag doit être allumée ou clignoter

5 "no GPS communication "

Cause: Mauvaise communication entre la NaviControl et le GPS

Remède:

  • Tester la connexion
  • La LED verte sur le MKGPS doit être allumée ou clignoter
  • Si vous utilisez un module MK-GPS récent(NdT: Juin 2011) (LEA-6S-0-001), Il est indispensable que le Firmware de la NC soit en V0.26g ou ultérieur NC 0.26

6 "bad compass value"

Cause: La valeur renvoyée par le MK3Mag n'est pas reçue valide.

Remède:

  • Étalonnage du compas (MK3Mag)
  • Si l'erreur survient en vol ou si le compas à déjà été calibré: Le capteur magnétique pourait avoir un défaut et vous devriez contacter HiSystems

7 "RC Signal lost "

Cause: Pas de réception de la "Radio Commande"

Remède:

  • Vérifier l'émission.
  • Vérifiez le câble du récepteur.
  • Jumelage (en 2.4 Ghz) choix du canal (en 35/41Mhz).
  • Choix du type de récepteur dans l'onglet "Canaux" de MK-Tool.

8 "FC spi rx error "

Cause: Mauvaise communication SPI entre la NaviControl et la FlightControl

Remède:

  • Vérifier la connexion SPI (nappe 2x3 & 2x5 broches) sertissage & soudure des connecteurs.

9: "ERR: no NC communication"

Cause: La transmission entre FC et NC a été soudainement interrompue

Remède:

  • Vérifier nappe et connecteurs entre FC et NC.

10 "ERR: FC Nick Gyro"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le gyroscope de tangage (nick) est en dehors de la plage standard (150 à 850)

(La valeur est indiquée entre parenthèses sur l'affichage virtuel )

Remède:

  • Réinitialisation Gyro - le MK doit être immobile
  • Vérification des soudures du Gyro concerné
  • Flight Control 1.x -> contrôle au point de test et ajustement éventuel.

  • Si nécessaire remplacement Gyro

11 "ERR: FC Roll Gyro"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le gyroscope de roulis (roll) est en dehors de la plage standard (150 à 850)

(La valeur est indiquée entre parenthèses sur l'affichage virtuel )

Remède:

  • Réinitialisation Gyro - le MK doit être immobile
  • Vérification des soudures du Gyro concerné
  • Flight Control 1.x -> contrôle au point de test et ajustement éventuel

  • Si nécessaire remplacement du Gyro

12 "ERR: FC Yaw Gyro"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le gyroscope de lacet (yaw) est en dehors de la plage standard (150 à 850)

Remède:

  • Réinitialisation Gyro - le MK doit être immobile
  • Vérification des soudures du Gyro concerné
  • Flight Control 1.x -> contrôle au point de test et ajustement éventuel.

  • Si nécessaire remplacement du Gyro

13 "ERR: FC Nick ACC"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur de tangage (nick) renvoyée par l'accéléromètre est en dehors de la plage standard (300-750)

(La valeur est indiquée entre parenthèses sur l'affichage virtuel)

Remède:

  • Re-calibrage ACC - le MK doit être immobile et de niveau.
  • Vérification des soudures de l'accéléromètre.

14 "ERR: FC Roll ACC"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur de roulis (roll) renvoyée par l'accéléromètre est en dehors de la plage standard (300-750)

(La valeur est indiquée entre parenthèses sur l'affichage virtuel)

Remède:

  • Re-calibrage ACC - le MK doit être immobile et de niveau.
  • Vérification des soudures de l'accéléromètre.

15 "ERR: FC Z-ACC"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur de la "gravité terrestre" (Z-ACC) renvoyée par l'accéléromètre est en dehors de la plage standard (512-850)

(La valeur de l'affichage virtuel est indiquée entre parenthèses)

Remède:

  • Re-calibrage ACC - le MK doit être immobile et de niveau.
  • La FlightCtrl doit être montée dans le bon sens (flèche & Proc. visible sur le dessus)

  • Vérification des soudures de l'accéléromètre.

16 "ERR: Pressure sensor"

Cause: Lors de l'étalonnage la valeur renvoyée par le capteur altimétrique est hors tolérance (1500 p.e.)

Remède:

  • Vérifier l'activation de la fonction "Contrôle de l'altitude" dans les "paramètres" MK-Tool.
  • Vérification des soudures du capteur.
  • Voir ici: testing the sensor

17 "ERR: FC I2C"

Cause: Le bus I2C pour le BL-ctrls est "planté"

Remède:

  • Vérifier l'alimentation des contrôleurs
  • Vérifier le câblage du bus I2C (confusion entre C et D?)
  • Vérifier l'adressage (unique) de chaque contrôleur.
  • Si nécessaire relier individuellement le bus I2C à chaque contrôleur pour identifier le défectueux.

18 "ERR: Bl Missing"

Cause: un contrôleur BL n'a pas été trouvé, bien que selon la table de mixage il doit être présent

Remède:

  • Vérifier la présence des contrôleurs
  • Vérifier l'adresse (cavaliers) des contrôleurs
  • Vérifier la table de mixage

19 "Mixer Error"

Cause: Il y a plus de contrôleurs que prévus connectés au bus I2C.

Remède:

20 "FC: Carefree Error"

Cause: La fonction "Carefree" est activée cependant la NaviCtrl ne reçoit pas le signal du MK3Mag.

Remède:

  • Vérifier le MK3MAg et la NaviCtrl.

  • Étalonnage du compas (MK3Mag)

21 "ERR: GPS lost"

Cause : En vol, le signal-GPS est trop faible ou moins de 4 satellites sont reçu.

22 "ERR: Magnet Error"

  • Calibrer le compas
  • information générale sur les perturbations magnétiques:Ici

  • Calibrer le compas avecla nouvelle méthode!

24 "BL Limitation"

  • Un BL-Contrôleur est en limitation - température excessive ou surintensité

25 "GPS range"

  • La destination est hors zone autorisée et ne sera pas atteinte.
  • La distance entre la position initiale et la destination est plus grande que 250m (ou le maximum autorisé par la licence)
  • Placez le WP plus près ou rapprocher le point de départ de la destination.

26 "ERR:No SD-Card"

  • L'option « Pas de vol sans Carte µSD » est cochée mais il n'y a aucune Carte µSD dans la NC.

27 "ERR:SD Logging aborted"

  • L'option « Pas de vol sans Carte µSD » est cochée mais il y a des problèmes avec le fichier de log.
  • peut-être un problèmes de contact sur la Carte µSD.

28 "ERR:Flying range!"

  • le paramètre « MAX_FLYING_RANGE = xxx » dans le « SETTINGS.INI » (sur la Carte µSD) est réglé et intervalle est dépassé.
  • Régler ce paramètre à zéro s'il n'est pas nécessaire

29 "ERR:Max Altitude"

  • Le paramètre « MAX_FLYING_ALT » dans le « SETTINGS.INI » (sur la Carte µSD) est réglé et l'altitude est dépassée.
  • La NC avec une licence commerciale utilise le « gaz de secours » quand l'altitude supérieur de 10m au-dessus de cette valeur pour ramener le MK en dessous de la hauteur permise.
  • Régler ce paramètre à zéro s'il n'est pas nécessaire.

0 "No Error"

  • Pas d'erreur

Voir également: MagnetError

ErrorCodes of the FlightControl

(if no NC is connected)

HardwareError 1:1

Problème lié au capteur: Gyro Tangage

HardwareError 1:2

Problème lié au capteur: Gyro Roulis

HardwareError 1:4

Problème lié au capteur: Gyro Lacet

HardwareError 1:8

Problème lié au capteur: ACC Tangage

HardwareError 1:16

Problème lié au capteur: ACC Roulis

HardwareError 1:32

Problème lié au capteur: ACC Z

HardwareError 1:64

Problème lié au capteur: Barométrique

HardwareError 1:128

Problème lié au capteur: compass (non calibré ?)


Impressum

Traduction française: MK-FR•info