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= Logbuch = *25.02.2008 Testflüge an der langen Leine (4m Kabel zum Netzteil), zum Ausprobieren der P- und I-Anteile wurden zwei Potis an die FB angeschlossen. Nach laaangem Herumschwingen und Kreiseln sind nun Werte gefunden, die den MK schon recht stabil halten ohne Gegensteuern zu müssen. Ohne das Netzteil wären jetzt locker 7-8 Akkuladungen draufgegangen. Außerdem wurden Höhenregler und Notgas eingestellt. Mit Oszi und MM wurden die Controller vermessen. Ergebnis: Spannungsabfall ca. 1V pro Regler bei starker Last, I2C-Bus stabil, Rise-Time der MOSFETs ist sehr unbefriedigend, aber die Schutzbeschaltung funktioniert, alle MOSFETs kalt auch nach Blockieren des Motors |
Technische Daten
- Centerplate aus FR4 selbst gefräst
LiPo 2450 mAh (170g)
Motoren
- Robbe Roxxy 2824-34
- Propellermitnehmer und EPP1045 aus dem Shop
Elektronik
FlightCtrl 1.2 aus dem Shop
BrushlessCtrl als Leerplatine aus dem Shop mit MOSFET-Schutzschaltungen und I2C-Über-/Unterspannungssicherung
- Flex-LED-Stripes mit selbstrückstellender Sicherung
Rahmen
Alu-Vierkant aus dem Baumarkt
Bauzeit
rund 30 Stunden
Erstflug
am 22.02.08 an der Leine (2 Kabel an riesigem Labor-Netzteil)
Stromaufnahme
- Schweben: 5,4 A
- Steigen : 7,8 A
- Abfangen: 12 A
Logbuch
- 25.02.2008
Testflüge an der langen Leine (4m Kabel zum Netzteil), zum Ausprobieren der P- und I-Anteile wurden zwei Potis an die FB angeschlossen. Nach laaangem Herumschwingen und Kreiseln sind nun Werte gefunden, die den MK schon recht stabil halten ohne Gegensteuern zu müssen. Ohne das Netzteil wären jetzt locker 7-8 Akkuladungen draufgegangen. Außerdem wurden Höhenregler und Notgas eingestellt. Mit Oszi und MM wurden die Controller vermessen. Ergebnis: Spannungsabfall ca. 1V pro Regler bei starker Last, I2C-Bus stabil, Rise-Time der MOSFETs ist sehr unbefriedigend, aber die Schutzbeschaltung funktioniert, alle MOSFETs kalt auch nach Blockieren des Motors