Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 10 (über 9 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 25.11.2009 15:01
Größe: 124
Autor: Domino
Kommentar:
Revision 10 vom 07.12.2009 22:13
Größe: 1221
Autor: Domino
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
Der doX4 ist mein Trainingskopter um erst mal fliegen zu lernen. Am 15.11.2009 war Jungfernflug. Picts und Details folgen. Der doX4 ist mein Trainingskopter um erst mal fliegen zu lernen. Am 15.11.2009 war Jungfernflug.

[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52069,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/Nachbau/P1020088.jpg.html)]]

[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52073,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/Nachbau/P1020090.jpg.html)]]

 1. Rahmen MK L3
 2. FlightCtrl 2.0 ME v0.76g
 3. 4 Motoren AHM 36-6 / 18N - 20P QC
 4. Propeller EPP1245
 5. Achsabstand: 53cm (Powerframe Motorenhalterungen)
 6. Höhenregler, NavCtrl, und GPS integriert

Fliegt in der +Formation. Hat gut Kraft, trotz leichtem 3S-Akku mit 1700 mAh. Nach Absturz aus etwa 7 m in den Schnee habe ich einen BL-Regler wegen Wasser auf der Platine verbraten. Wahrscheinlich flog ich aus der Sendereichweite der Funke, weil ich Antennenkabel aufgerollt hatte (Dumme Idee zu denken, eine Spule würde nützen). Notgas war hatte ich nach Softwareupdate nicht nachgestellt und war viel zu tief (10 anstatt etwa 100). Die Reparaturphase habe ich genutzt, um weitere 4 Motoren einzubauen. Somit wurde aus dem doX4 der doX8.


----
KategorieNachbauten

Der doX4 ist mein Trainingskopter um erst mal fliegen zu lernen. Am 15.11.2009 war Jungfernflug.

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52069,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/Nachbau/P1020088.jpg.html)

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52073,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/Nachbau/P1020090.jpg.html)

  1. Rahmen MK L3
  2. FlightCtrl 2.0 ME v0.76g

  3. 4 Motoren AHM 36-6 / 18N - 20P QC
  4. Propeller EPP1245
  5. Achsabstand: 53cm (Powerframe Motorenhalterungen)
  6. Höhenregler, NavCtrl, und GPS integriert

Fliegt in der +Formation. Hat gut Kraft, trotz leichtem 3S-Akku mit 1700 mAh. Nach Absturz aus etwa 7 m in den Schnee habe ich einen BL-Regler wegen Wasser auf der Platine verbraten. Wahrscheinlich flog ich aus der Sendereichweite der Funke, weil ich Antennenkabel aufgerollt hatte (Dumme Idee zu denken, eine Spule würde nützen). Notgas war hatte ich nach Softwareupdate nicht nachgestellt und war viel zu tief (10 anstatt etwa 100). Die Reparaturphase habe ich genutzt, um weitere 4 Motoren einzubauen. Somit wurde aus dem doX4 der doX8.


KategorieNachbauten