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== Status == 16.11.07 und 17.11.07 |
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== Status == | * Flugübungen, Landen, Steigen, schnell/langsam * nach 3 Start/Landeversuchen ging Motor #4 in 1,5m Höhe einfach aus. Absturz. Kratzspuren von den Steinplatten in Glocke #4, Motor #4 springt nicht mehr an. Temperatur 3-4 Grad. Regler #4 im warmen ausgelesen, keine Fehler, LED grün, 10 Minuten bei Zimmertemperatur, Motor #4 startet wieder. * Umbau am Kopter. * 3 SMD Flexstrip Leuchten an Ausleger #1 (können jeweils alle 3 LEDs getrennt werden) * http://der.oschni.de/smd_flex_strip.jpg * Neuaufbau Spannungsversorgung * Anschluss Lichtanlage mit 2 Goldkontaktsteckern an die Spannungsversorgung * Schwimmnudelscheibenlandehilfe #1 durch gelbes Schwimmnudelscheibenlandehilfeersatzstück ausgetauscht 8-) 15.11.07 * nach längerer Flugpause wieder erste Schwebeversuche * Landebälle wieder abmontiert und durch Schwimmnudelscheiben ersetzt. * 120mm Kunststoffkugel (Kindermal und Spaß im Baumarkt) über FlightCtrl und BrushlessCtrl gesetzt * Antenne aus CFK abgenommen und Schleppantenne wieder eingeführt. * Schaden an Antenne gefunden. Mantel aufgehackt. Wohl durch einen Propeller vorige Woche passiert. * Beim Casebauer gewesen, 2 teilige Transportkiste besprochen und geplant. Skizzen folgen. 11.11.07 * 11:11 Uhr Begin Fastnachtskampagne 8-) * Umbau von Charly, Ersetzen der MK Centerplates durch 2,6mm GFK * Es gibt jetzt ein Heulen beim Schwebegas. Ursache noch nicht gefunden * Antenne aus CFK 10.11.07 * Flugversuch am frühen Morgen abgebrochen, gegen 16:00 Uhr weitergemacht. 09.11.07 * Schwebeversuche in der Küche. _Langsam_ kommt das Gefühl für die Steuerung... 08.11.07 * 16:00 Uhr Erstflug, 1 Propeller hats die spitze abgehauen. Video folgt. 02.11.07 * 1. Einschalten alle Komponenten an einem 5A Netzteil. Alle Motoren laufen. * Rahmen, Verkabelung 01.11.07 * Name: Charlotte "Charly" * Spannungsversorgung gebaut 29.10.07 * Rahmen -fertig- * BrushlessCtrl #3, #4 -fertig- 28.10.07 |
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. Nach MikroKopter Orginalvorlage mit: * 40cm Achsabstand |
. Nach MikroKopter Vorlage mit: * letztendlich 39cm Achsabstand |
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* 2x Mikrokopter Centerplates aus dem[https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=198 Shop] | * 2x Centerplates aus GFK 2,6mm stark * 4 Polyamid Abstandsbolzen M3x25 auf * 4 blaue Schwimmnudelscheiben provisorisch mit Isolierband befestigt * Gewicht: ca 698 gramm mit LiPo http://der.oschni.de/charlotte_mt_schwimmnudelfuesse.jpg Die untere 120mm Kugel ist nur für das Foto untergelegt. Im Flug nicht. . http://der.oschni.de/charlotte_mit_schutzkugel.jpg Neue Centerplates aus 2,6mm CFK gefräst. Es sind jeweils 1,3mm Ausschnitte zu sehen, die als Aufnahme für das 10x10mm Alurohr dienen. Die sind auf Basis einer Scanvorlage von Dukedolphins Centerplates entstanden. Abgeändert wurden die Stege und die Bohrungen für die FlightCtrl Halterung. Gefräste Versenkung für eine M3 Schraube. Diese muss vor den 10x10x1 Aluvierkantrohr befestigt werden. Das Mittelloch wurde im Durchmesser vergrößert. 4x 1,3mm Einfräsungen für das Aluvierkantrohr. Ich benutze 2 Centerplates für den Rahmen, eine um die transparente, viel zu schwere ( 54 Gramm ) Plastikkugel zu stützen. 4x 10mm Plastikabstandsbolzen halten diese durch eine kleine M3 Mutter fixiert. Provisorisch ist unter der unteren Centerplate eine 4. angebracht um den Akku vor den Enden der Schrauben zu schützen. Wird noch geändert. Vielen Dank an Loetmichel. . http://der.oschni.de/cfk_centerplates_neu.jpg |
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. Abfluggewicht: noch nicht bekannt | . Abfluggewicht: ca 698 gramm |
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* schweben ,) | * in freier Wildbahn fliegen x-) * fliegen 8-) -erledigt- * schweben ,) -erledigt- == Video == Erstflug in der leeren Küche. [[RCMovieVideo(http://www.rcmovie.net/flvideo/2985.flv)]] == ToDo == * Schraubenenden vom Rahmen entfernen. * Schrauben und Muttern durch Polyamidmaterial ersetzen. * Üben * Zweitkopter angehen (Material ist im Zulauf) |
Technische Daten
Status
16.11.07 und 17.11.07
- Flugübungen, Landen, Steigen, schnell/langsam
- nach 3 Start/Landeversuchen ging Motor #4 in 1,5m Höhe einfach aus. Absturz. Kratzspuren von den Steinplatten in Glocke #4, Motor #4 springt nicht mehr an.
Temperatur 3-4 Grad. Regler #4 im warmen ausgelesen, keine Fehler, LED grün, 10 Minuten bei Zimmertemperatur, Motor #4 startet wieder.
- Umbau am Kopter.
- 3 SMD Flexstrip Leuchten an Ausleger #1 (können jeweils alle 3 LEDs getrennt werden)
- Neuaufbau Spannungsversorgung
- Anschluss Lichtanlage mit 2 Goldkontaktsteckern an die Spannungsversorgung
- Schwimmnudelscheibenlandehilfe #1 durch gelbes Schwimmnudelscheibenlandehilfeersatzstück ausgetauscht 8-)
15.11.07
- nach längerer Flugpause wieder erste Schwebeversuche
- Landebälle wieder abmontiert und durch Schwimmnudelscheiben ersetzt.
120mm Kunststoffkugel (Kindermal und Spaß im Baumarkt) über FlightCtrl und BrushlessCtrl gesetzt
- Antenne aus CFK abgenommen und Schleppantenne wieder eingeführt.
- Schaden an Antenne gefunden. Mantel aufgehackt. Wohl durch einen Propeller vorige Woche passiert.
- Beim Casebauer gewesen, 2 teilige Transportkiste besprochen und geplant. Skizzen folgen.
11.11.07
- 11:11 Uhr Begin Fastnachtskampagne 8-)
- Umbau von Charly, Ersetzen der MK Centerplates durch 2,6mm GFK
- Es gibt jetzt ein Heulen beim Schwebegas. Ursache noch nicht gefunden
- Antenne aus CFK
10.11.07
- Flugversuch am frühen Morgen abgebrochen, gegen 16:00 Uhr weitergemacht.
09.11.07
- Schwebeversuche in der Küche. _Langsam_ kommt das Gefühl für die Steuerung...
08.11.07
- 16:00 Uhr Erstflug, 1 Propeller hats die spitze abgehauen. Video folgt.
02.11.07
- 1. Einschalten alle Komponenten an einem 5A Netzteil. Alle Motoren laufen.
- Rahmen, Verkabelung
01.11.07
- Name: Charlotte "Charly"
- Spannungsversorgung gebaut
29.10.07
- Rahmen -fertig-
BrushlessCtrl #3, #4 -fertig-
28.10.07
geboren in der Nacht vom 28.10.2007 zwischen 23:58 Uhr und 0:02 Uhr am 29.10.2007 ,) http://forum.mikrokopter.de/topic-2027.html
FlightCtrl 1.0 -fertig-
BrushlessCtrl #1, #2 -fertig-
benötigtes Material eingetroffen [:MikroKopterEinstieg:Mehr dazu...]
Rahmen
Nach MikroKopter Vorlage mit:
- letztendlich 39cm Achsabstand
- 10x10x1mm Aluvierkant
- 2x Centerplates aus GFK 2,6mm stark
- 4 Polyamid Abstandsbolzen M3x25 auf
- 4 blaue Schwimmnudelscheiben provisorisch mit Isolierband befestigt
Gewicht: ca 698 gramm mit LiPo
http://der.oschni.de/charlotte_mt_schwimmnudelfuesse.jpg
Die untere 120mm Kugel ist nur für das Foto untergelegt. Im Flug nicht.
Neue Centerplates aus 2,6mm CFK gefräst. Es sind jeweils 1,3mm Ausschnitte zu sehen, die als Aufnahme für das 10x10mm Alurohr dienen. Die sind auf Basis einer Scanvorlage von Dukedolphins Centerplates entstanden. Abgeändert wurden die Stege und die Bohrungen für die FlightCtrl Halterung. Gefräste Versenkung für eine M3 Schraube. Diese muss vor den 10x10x1 Aluvierkantrohr befestigt werden. Das Mittelloch wurde im Durchmesser vergrößert. 4x 1,3mm Einfräsungen für das Aluvierkantrohr.
Ich benutze 2 Centerplates für den Rahmen, eine um die transparente, viel zu schwere ( 54 Gramm ) Plastikkugel zu stützen. 4x 10mm Plastikabstandsbolzen halten diese durch eine kleine M3 Mutter fixiert. Provisorisch ist unter der unteren Centerplate eine 4. angebracht um den Akku vor den Enden der Schrauben zu schützen. Wird noch geändert. Vielen Dank an Loetmichel.
Motoren
EK5-0002 mit den Mitnehmern aus dem [https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=213 Shop] und EPP1045 10" Rotorblättern
http://der.oschni.de/motorhalterung.jpg
Elektronik
- BL-Ctrl 1.0
- - mit "normalen" MOSFETS
- - Version: 0.35
- FL-Ctrl 1.0
- - mit Luftdrucksensor
- - Version: 0.64
- Empfänger
- - [:HFS-05MS:Hitec HFS-05MS]
- - Kanal 182
http://der.oschni.de/charlotte_neu_nah.jpg
Gewicht
- Abfluggewicht: ca 698 gramm
Fernsteuerung
- Graupner MC-12 8-Kanal
- Kanal 182
Stromversorgung
- Graupner Combo Ultramat 14 und Lipo Balancer Plus
LiPo 11,1V 2100mAh / 20C aus dem [https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=212 Shop]
Ziel
- in freier Wildbahn fliegen x-)
- fliegen 8-) -erledigt-
- schweben ,) -erledigt-
Video
Erstflug in der leeren Küche.
RCMovieVideo(http://www.rcmovie.net/flvideo/2985.flv)
ToDo
- Schraubenenden vom Rahmen entfernen.
- Schrauben und Muttern durch Polyamidmaterial ersetzen.
- Üben
- Zweitkopter angehen (Material ist im Zulauf)