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Revision 1 vom 14.07.2008 17:52
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Revision 15 vom 05.02.2009 16:07
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 * 16.07.2008: Endlich sind die Platinen gekommen, nun heißt es ran an den Lötkolben *juhu*
 * 17.07.2008: Die Flight-Ctrl ist fertig gelötet ( bis auf die Sensoren, da fehlt noch das nötige Kleingeld )
 * 18.07.2008: BL-Ctrl ist bis auf die MOSFETs fertig
 * 18.08.2008: Die Motoren sind gekommen
 * 22.08.2008: Rotoren sind heute eingetroffen, die Ausleger hab ich auch schon gebohrt
 * 20.09.2008: Gyros sind endlich eingetroffen, das basteln kann weitergehen
 * 27.09.2008: BL-Ctrl fertig gelötet, langwierige Fehlersuche, da ich die BLs über die RS232 angesteuert hab und mir das "pumpen" nicht erklären konnte, ein Test über die Flight-Ctrl brachte dann die Lösung
 * 03.10.2008: Flight-Ctrl komplett fertig
 * 05.10.2008: Gyros waren falsch herum eingelötet,habe es aber noch reparieren können. Gyros wurden dann auch noch abgeglichen. Habe noch eine Bestellung bei Reichelt aufgegeben, es müssen noch ein paar Kleinteile her
 * 31.01.2009: Nach langer Fehlersuche geht nun auch endlich der letzte Bl. Noch ein paar kleiningkeiten Löten und es geht in die Lüfte
 * 05.02.2009: Endlich mal den Empfänger angeschlossen und Quarze gekauft, noch den Akku dran und den I²C-Kommunikation-Fehler beheben und los gehts
 
Jetzt fehlen mir nur noch ein LiPo-Lader, dann kanns schon losgehen. Fotos kommen noch, versprochen!
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leider noch nichts Robbe Roxxy2824-34
||Zellenzahl Lithium: || 2–3 ||
||Laststrom: ||4–8 A ||
||Laststrom max. (60 Sek.): ||9 A ||
||Leerlaufdrehzahl: || 1100 Umin/V ||
||Propellergröße: || 8x5…10x5” ||
||Wirkungsgrad: || max. 79 % ||
||Wellenleistung: || ca. 90 W ||
||Gesamtgewicht (m. Kabel/Adapter): || ca. 48 g ||
||Abmessungen: || 28,8 x 26 mm ||
||Wellendurchmesser: ||3,17 mm ||
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= Motoren =
Vielleicht die 90W mit 10" Rotoren, oder doch 110W? Muss wohl erst den Geldbeutel befragen.

Rotoren
||MP-EPP1045 || 10x4,7" || Schub: 630g || 5800min¯¹ @ 8,9A ||
||GWS9x5 || 9x5" || Schub: 540g || 5700min¯¹ @ 9,1A ||
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Die Platinen sind bestellt und die nette Angelika hat auch schon geliefert Die Platinen sind bestellt und die nette Angelika hat auch schon geliefert. Gelötet ist auch schon fast alles, aber die Gyros sind noch nicht da. Sobald diese auch auf gelötet sind gibt es auch ein paar Bilder.
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vielleicht Carbo? Oder fürs erste mal Alu, wer weis. Bestehend aus gefräster CenterPlate ( vielen Dank an den Fräser ;-) ) aus 1,5mm FR4, dazu wurde eine alte Platine gefräst und in ein altes Ätzbad gelegt, bis sich alles Kupfer gelöst hatte.
 
http://teslanikola.te.funpic.de/Wjertoljet/CenterPlate.jpg

und 260*10*7,5mm Aluschienen
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 . KategorieNachbauten

Akueller Stand

  • Mikrokopter bei meinem Kollegen gesehen, sofortige Reaktion: "Habe will"
  • 13.07.2008: Platinen und den ATMEGA644P im Shop bestellt
  • 14.07.2008: Die Bauteile für die Flight-Ctrl und die BL-Ctrls sind gekommen
  • 16.07.2008: Endlich sind die Platinen gekommen, nun heißt es ran an den Lötkolben *juhu*
  • 17.07.2008: Die Flight-Ctrl ist fertig gelötet ( bis auf die Sensoren, da fehlt noch das nötige Kleingeld )
  • 18.07.2008: BL-Ctrl ist bis auf die MOSFETs fertig
  • 18.08.2008: Die Motoren sind gekommen
  • 22.08.2008: Rotoren sind heute eingetroffen, die Ausleger hab ich auch schon gebohrt
  • 20.09.2008: Gyros sind endlich eingetroffen, das basteln kann weitergehen
  • 27.09.2008: BL-Ctrl fertig gelötet, langwierige Fehlersuche, da ich die BLs über die RS232 angesteuert hab und mir das "pumpen" nicht erklären konnte, ein Test über die Flight-Ctrl brachte dann die Lösung
  • 03.10.2008: Flight-Ctrl komplett fertig
  • 05.10.2008: Gyros waren falsch herum eingelötet,habe es aber noch reparieren können. Gyros wurden dann auch noch abgeglichen. Habe noch eine Bestellung bei Reichelt aufgegeben, es müssen noch ein paar Kleinteile her
  • 31.01.2009: Nach langer Fehlersuche geht nun auch endlich der letzte Bl. Noch ein paar kleiningkeiten Löten und es geht in die Lüfte
  • 05.02.2009: Endlich mal den Empfänger angeschlossen und Quarze gekauft, noch den Akku dran und den I²C-Kommunikation-Fehler beheben und los gehts

Jetzt fehlen mir nur noch ein LiPo-Lader, dann kanns schon losgehen. Fotos kommen noch, versprochen!

Technische Daten

Robbe Roxxy2824-34

Zellenzahl Lithium:

2–3

Laststrom:

4–8 A

Laststrom max. (60 Sek.):

9 A

Leerlaufdrehzahl:

1100 Umin/V

Propellergröße:

8x5…10x5”

Wirkungsgrad:

max. 79 %

Wellenleistung:

ca. 90 W

Gesamtgewicht (m. Kabel/Adapter):

ca. 48 g

Abmessungen:

28,8 x 26 mm

Wellendurchmesser:

3,17 mm

Rotoren

MP-EPP1045

10x4,7"

Schub: 630g

5800min¯¹ @ 8,9A

GWS9x5

9x5"

Schub: 540g

5700min¯¹ @ 9,1A

Elektronik

Die Platinen sind bestellt und die nette Angelika hat auch schon geliefert. Gelötet ist auch schon fast alles, aber die Gyros sind noch nicht da. Sobald diese auch auf gelötet sind gibt es auch ein paar Bilder.

Rahmen

Bestehend aus gefräster CenterPlate ( vielen Dank an den Fräser ;-) ) aus 1,5mm FR4, dazu wurde eine alte Platine gefräst und in ein altes Ätzbad gelegt, bis sich alles Kupfer gelöst hatte.

http://teslanikola.te.funpic.de/Wjertoljet/CenterPlate.jpg

und 260*10*7,5mm Aluschienen