Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 25 (über 24 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 02.05.2008 11:04
Größe: 150
Autor: Tiger-6
Kommentar:
Revision 25 vom 28.05.2008 12:30
Größe: 2183
Autor: Tiger-6
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 3: Zeile 3:
== Tiger-6 ==
Email: [[MailTo(you AT SPAMFREE example DOT com)]]
== MK Tiger-6 ==
= Mikrokopter Bau =
Im April 08 habe ich entschieden, nach langem hin und her, einen MK zu bauen.
Zeile 6: Zeile 7:
Bis jetzt habe ich:

 * Fernsteuerung MC15 (gleich modifiziert: Anschluss für Soundkarte -> Flugsimulator)
 * GPS Modul (u-Blox)
 * GPS Antenne mit LNA
 * RX & TX Modul 2,4GHz für Voice+Video (Airwave)
 * BL-CTRL (PCB+FETs aus Shop)
 * Flight-CTRL (PCB aus Shop)
 * Propeller (aus Shop)
 * Motoren (BL 2824-34)
 * LiPo Akku (11,1V, 15C, 2200mAh)
 * LiPo Lader (Schulze LiPo Card II)
 * Webra FSMI Empfänger
Bestellt sind:

 * div. Bauteile (Sensoren,...)
= Rahmen Bau =
Ich habe mit Alu U-Profilen einen Rahmen hergestellt. (Rolladen Führungsschienen)

Dieser soll mit FR4 noch stabilisiert werden. Hier ein Foto der lackierten Schienen:

attachment:mk_tiger-6_rahmen01.jpg

Die BLs und die Motorzuleitungen sind in den Schienen verstaut. Teil montierter MK:

attachment:mk_tiger-6_rahmen02.jpg

Die Alu Profile sind noch länger um bei ersten Flugversuchen nicht gleich die Propeller zu zerstören :) (=ca.150g)

Schwimmnudel als "Stoßdämper". Eine FR4 Platte oben und unten zur "Alu-Versteifung".

Aktuelles Gewicht mit Akku: 1000g

attachment:mk_tiger-6_01.jpg

= Empfänger Modifikation =
Ich habe preisgünstig einen gebrauchten 4 Kanal FSMI-Empfänger erworben. Die Suche nach dem Summensignal ist hier sehr einfach: Das Modul besteht aus dem RX-IC (unter dem Quarz Steckplatz) einem OP und dem typischen 4017 Baustein. Die Jungs von Webra haben einen SMD-Kontakt vorgesehen :-). Bild 1 zeigt die Draufsicht mit bereits angelöteter Summensignal Leitung (grün). (Antenne=rot)

attachment:mk_tiger-6_rx001.jpg

Bild 2 zeigt die Seitenansicht. Servokanal 4 habe ich gekappt um das Summensignal herauszuführen.

attachment:mk_tiger-6_rx002.jpg


= Flugversuche =
Die ersten Flugversuche erfolgten am 28.05.08:

Einziges Problem....ich habe noch keinen einzigen Sensor! Das heißt: Lageausgleich über Fernbedienung !!
Auf diese Art und Weise hat der MK meinen Rasen "gemäht"....Fazit: Dringend die Sensoren ordern !
Zeile 9: Zeile 60:
 . KategorieHomepage  . KategorieNachbauten

MK Tiger-6

Mikrokopter Bau

Im April 08 habe ich entschieden, nach langem hin und her, einen MK zu bauen.

Bis jetzt habe ich:

  • Fernsteuerung MC15 (gleich modifiziert: Anschluss für Soundkarte -> Flugsimulator)

  • GPS Modul (u-Blox)
  • GPS Antenne mit LNA
  • RX & TX Modul 2,4GHz für Voice+Video (Airwave)

  • BL-CTRL (PCB+FETs aus Shop)
  • Flight-CTRL (PCB aus Shop)
  • Propeller (aus Shop)
  • Motoren (BL 2824-34)
  • LiPo Akku (11,1V, 15C, 2200mAh)

  • LiPo Lader (Schulze LiPo Card II)

  • Webra FSMI Empfänger

Bestellt sind:

  • div. Bauteile (Sensoren,...)

Rahmen Bau

Ich habe mit Alu U-Profilen einen Rahmen hergestellt. (Rolladen Führungsschienen)

Dieser soll mit FR4 noch stabilisiert werden. Hier ein Foto der lackierten Schienen:

attachment:mk_tiger-6_rahmen01.jpg

Die BLs und die Motorzuleitungen sind in den Schienen verstaut. Teil montierter MK:

attachment:mk_tiger-6_rahmen02.jpg

Die Alu Profile sind noch länger um bei ersten Flugversuchen nicht gleich die Propeller zu zerstören :) (=ca.150g)

Schwimmnudel als "Stoßdämper". Eine FR4 Platte oben und unten zur "Alu-Versteifung".

Aktuelles Gewicht mit Akku: 1000g

attachment:mk_tiger-6_01.jpg

Empfänger Modifikation

Ich habe preisgünstig einen gebrauchten 4 Kanal FSMI-Empfänger erworben. Die Suche nach dem Summensignal ist hier sehr einfach: Das Modul besteht aus dem RX-IC (unter dem Quarz Steckplatz) einem OP und dem typischen 4017 Baustein. Die Jungs von Webra haben einen SMD-Kontakt vorgesehen :-). Bild 1 zeigt die Draufsicht mit bereits angelöteter Summensignal Leitung (grün). (Antenne=rot)

attachment:mk_tiger-6_rx001.jpg

Bild 2 zeigt die Seitenansicht. Servokanal 4 habe ich gekappt um das Summensignal herauszuführen.

attachment:mk_tiger-6_rx002.jpg

Flugversuche

Die ersten Flugversuche erfolgten am 28.05.08:

Einziges Problem....ich habe noch keinen einzigen Sensor! Das heißt: Lageausgleich über Fernbedienung !! Auf diese Art und Weise hat der MK meinen Rasen "gemäht"....Fazit: Dringend die Sensoren ordern ! ...