Allgemeines
Ich habe meinen Kopter mit den üblichen Komponenten aufgebaut, um erst mal Erfahrung mit dem MK zu sammeln, und Fehlerquellen durch Falschanpassung aus dem Wege zu gehen.
Motoren
- EK5-0002B
- EPP1045 Kombi-Propellermitnehmer
- Propeller EPP1045
Elektronik
- Flight-Ctrl V1.0 selbst gelötet und umgebaut auf V1.1 mit Höhensensor
- BL-Ctrl V1.1 6A selbst gelötet (Reichelt FET´s)
- Graupner Lipo 2100mAh
- ACT DSL-4top Empfänger Typ: MK (meinem alten Emfänger den ich auf Summensignal umgebaut hatte traute ich nicht)
Rahmen
- 40cm Baumarktframe
CenterBlades aus dem Shop
- Kustoffschrauben und Bolzen wo es Sinn macht
Bilder
- Lötausrüstung
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Regler mit noch falschem einreihigen Stecker (man lernt ja dazu
)
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Fast fertige Flight-Ctrl an der SerCon
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- Flight-Ctrl von unten. Der Beschleunigungssensor fehlt noch, aber Software ist bereits geflasht.
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- Verkabelung an der Flight-Ctrl. Inzwischen anderst gelöst, und Masse Kabel direkt an den Steckern verbunden, und nur ein 0,25qmm Kabel an die Flight-Ctrl gelötet.
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Die Ausleger gebohrt und abglängt. Alles ohne Ständerbohrmaschine
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