Größe: 1225
Kommentar:
|
Größe: 1325
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 31: | Zeile 31: |
*Flight-Ctrl von unten. Der Beschleunigungssensor fehlt noch, aber Software ist bereits geflasht. |
Allgemeines
Ich habe meinen Kopter mit den üblichen Komponenten aufgebaut, um erst mal Erfahrung mit dem MK zu sammeln, und Fehlerquellen durch Falschanpassung aus dem Wege zu gehen.
Motoren
- EK5-0002B
- EPP1045 Kombi-Propellermitnehmer
- Propeller EPP1045
Elektronik
- Flight-Ctrl V1.0 selbst gelötet und umgebaut auf V1.1 mit Höhensensor
- BL-Ctrl V1.1 6A selbst gelötet (Reichelt FET´s)
- Graupner Lipo 2100mAh
- ACT DSL-4top Empfänger Typ: MK (meinem alten Emfänger den ich auf Summensignal umgebaut hatte traute ich nicht)
Rahmen
- 40cm Baumarktframe
CenterBlades aus dem Shop
- Kustoffschrauben und Bolzen wo es Sinn macht
Bilder
- Lötausrüstung
attachment:1.jpg
Regler mit noch falschem einreihigen Stecker (man lernt ja dazu
)
attachment:2.jpg
Fast fertige Flight-Ctrl an der SerCon
attachment:3.jpg
- Flight-Ctrl von unten. Der Beschleunigungssensor fehlt noch, aber Software ist bereits geflasht.
attachment:4.jpg attachment:5.jpg attachment:6.jpg attachment:7.jpg attachment:8.jpg attachment:9.jpg attachment:10.jpg attachment:16.jpg attachment:18.jpg attachment:20.jpg attachment:21.jpg attachment:22.jpg