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= Technische Daten = foo bar |
= Allgemeines = Ich habe meinen Kopter mit den üblichen Komponenten aufgebaut, um erst mal Erfahrung mit dem MK zu sammeln, und Fehlerquellen durch Falschanpassung aus dem Wege zu gehen. |
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foo bar | *EK5-0002B *EPP1045 Kombi-Propellermitnehmer *Propeller EPP1045 |
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foobar | * Flight-Ctrl V1.0 selbst gelötet und umgebaut auf V1.1 mit Höhensensor * BL-Ctrl V1.1 6A selbst gelötet (Reichelt FET´s) * Graupner Lipo 2100mAh *ACT DSL-4top Empfänger Typ: MK (meinem alten Emfänger den ich auf Summensignal umgebaut hatte traute ich nicht) |
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40cm Baumarktframe | *40cm Baumarktframe *CenterBlades aus dem Shop *Kustoffschrauben und Bolzen wo es Sinn macht = Bilder = *Lötausrüstung attachment:1.jpg *Regler mit noch falschem einreihigen Stecker (man lernt ja dazu ;) ) attachment:2.jpg *Fast fertige Flight-Ctrl an der SerCon attachment:3.jpg *Flight-Ctrl von unten. Der Beschleunigungssensor fehlt noch, aber Software ist bereits geflasht. attachment:4.jpg *Verkabelung an der Flight-Ctrl. Inzwischen anderst gelöst, und Masse Kabel direkt an den Steckern verbunden, und nur ein 0,25qmm Kabel an die Flight-Ctrl gelötet. attachment:5.jpg *Die Ausleger gebohrt und abglängt. Alles ohne Ständerbohrmaschine ;) attachment:6.jpg *Bisschen Farbe drauf, und schon wirds schöner, und Lageerkennung ist gewährleistet. attachment:7.jpg *Flight-Ctrl mit vorbereitetem IC2 Bus Verkabelung. Der inzwischen getauschte Empfänger ist auch angelötet. attachment:8.jpg *Die Ausleger sind gebohrt und mit den CenterBlades verschraubt, attachment:9.jpg *Motoren sind mit dem Rahmen verschraubt, die Flight-Ctrl ist ebenfalls befestigt und die Regler haben die Kabel zu den Motoren bekommen. attachment:10.jpg attachment:16.jpg attachment:18.jpg attachment:20.jpg attachment:21.jpg attachment:22.jpg |
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---- KategorieAnleitung |
Allgemeines
Ich habe meinen Kopter mit den üblichen Komponenten aufgebaut, um erst mal Erfahrung mit dem MK zu sammeln, und Fehlerquellen durch Falschanpassung aus dem Wege zu gehen.
Motoren
- EK5-0002B
- EPP1045 Kombi-Propellermitnehmer
- Propeller EPP1045
Elektronik
- Flight-Ctrl V1.0 selbst gelötet und umgebaut auf V1.1 mit Höhensensor
- BL-Ctrl V1.1 6A selbst gelötet (Reichelt FET´s)
- Graupner Lipo 2100mAh
- ACT DSL-4top Empfänger Typ: MK (meinem alten Emfänger den ich auf Summensignal umgebaut hatte traute ich nicht)
Rahmen
- 40cm Baumarktframe
CenterBlades aus dem Shop
- Kustoffschrauben und Bolzen wo es Sinn macht
Bilder
- Lötausrüstung
attachment:1.jpg
Regler mit noch falschem einreihigen Stecker (man lernt ja dazu
)
attachment:2.jpg
Fast fertige Flight-Ctrl an der SerCon
attachment:3.jpg
- Flight-Ctrl von unten. Der Beschleunigungssensor fehlt noch, aber Software ist bereits geflasht.
attachment:4.jpg
- Verkabelung an der Flight-Ctrl. Inzwischen anderst gelöst, und Masse Kabel direkt an den Steckern verbunden, und nur ein 0,25qmm Kabel an die Flight-Ctrl gelötet.
attachment:5.jpg
Die Ausleger gebohrt und abglängt. Alles ohne Ständerbohrmaschine
attachment:6.jpg
- Bisschen Farbe drauf, und schon wirds schöner, und Lageerkennung ist gewährleistet.
attachment:7.jpg
- Flight-Ctrl mit vorbereitetem IC2 Bus Verkabelung. Der inzwischen getauschte Empfänger ist auch angelötet.
attachment:8.jpg
Die Ausleger sind gebohrt und mit den CenterBlades verschraubt,
attachment:9.jpg
- Motoren sind mit dem Rahmen verschraubt, die Flight-Ctrl ist ebenfalls befestigt und die Regler haben die Kabel zu den Motoren bekommen.
attachment:10.jpg attachment:16.jpg attachment:18.jpg attachment:20.jpg attachment:21.jpg attachment:22.jpg