Unterschiede zwischen den Revisionen 6 und 7
Revision 6 vom 19.10.2008 12:29
Größe: 1150
Kommentar:
Revision 7 vom 28.04.2010 22:56
Größe: 1158
Autor: anonym
Kommentar: converted to 1.6 markup
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 48: Zeile 48:
attachment:bild1.jpg {{attachment:bild1.jpg}}
Zeile 52: Zeile 52:
attachment:bild2.jpg {{attachment:bild2.jpg}}

Alias der Witwenmacher

Technische Daten

Achsabstand: ca. 95cm

Gewicht: 4.9 Kg

Akku: 2x 12V 17 Ah Blei-Gel auf dem Boden (ca. 6Kg / Stück )

Propeller: APC Elektro 22"x12"

Motoren

HTX 63-74

790g

ca. 3 KW max

Elektronik

FC 1.0

I2C nach PWM Demux

4x SuperSimple 100A (low voltage)

Rahmen

Eigenbau

Längsträger 20mm x 20mm x 1m Alu-Vierkant

Querträger 16mm x 1m Alu rund

ca. 95cm Achsabstand

Motoren rechts und links gedreht ( drehmomentausgleich in Gier-Richtung)

Stand

Erster Testhüpfer

Noch kein stabiles Schweben

Motor-Propeller-Gewicht-Kombination noch nicht abgestimmt

Bild vor dem ersten Testhüpfer

bild1.jpg

Bild nach dem ersten Hüpfer

bild2.jpg

Alles O.K. nur ein Motor hat sich auf dem Alu-Rohr verdreht.

Video: http://www.rcmovie.de/video/1241cb0480a8c4c416dd/MegaKopter-Testhuepfer

stabil schweben ist da noch nicht, aber die Regelung arbeitet prinzipiell.

  • Vorm Überschlag hat vermutlich der eine Propeller den Boden berührt.