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| * 2 reihige Stiftleiste angelötet (alle elektr. Signale laufen darüber, die BL-Ctrl ist somit steckbar) * zum Teil Shunt durch Überstrom verbrannt und durch Draht ersetzt | * die 2 reihige Stiftleiste auf dem Bild ist vermutlich zu schwach für den Mototstrom (max. ca. 10 A). Der Copper ist zuerst gut geflogen, aber jetzt haben wir die Hochstromkontakte alle gelötet :) * zum Teil Shunt durch Überstrom verbrannt und durch Draht ersetzt. WICHTIG: Der hier abgebildete Draht ist zu dick und zu kurz! Hat eine weitere Leiterbahn auf der BL-Ctrl gekostet (zum Glück überbrückbar). Neu ein 5cm langes 0.75 mm2 Drahtstück eingelötet. | 
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| * Das Landegestel ist zwar relativ schwer, verdaut aber einges an unsorgfältigem Bodenkontakt. | * Das Landegestell ist zwar relativ schwer, verdaut aber einges an unsorgfältigem Bodenkontakt. | 
attachment:MAD-Kopter.jpg
Team
M artin
A xl
D aniel
Übersicht
Gewicht ohne Akku: 900g
Motoren / Propeller
attachment:Motoren.jpg
Hacker A 20-22L / EPP 1045
Unter dem Motor sichtbar der Lautsprecher/Summer, der von der FlightControl ausquartiert wurde. Das Magnetfeld stört sonst den Kompass...
Elektronik
attachment:Center-1.jpg
Flight-Ctrl 1.1 (SMD vorbestückt)
- zusätzlich Stützkondensator für 3.3V Speisung
- Summer ausgelötet und an Ausleger verlegt
attachment:BL-Ctrl-pur.jpg
attachment:Flight-Crtl.jpg
BL-Ctrl 1.1 (SMD vorbestückt)
- die 2 reihige Stiftleiste auf dem Bild ist vermutlich zu schwach für den Mototstrom (max. ca. 10 A). Der Copper ist zuerst gut geflogen, aber jetzt haben wir die Hochstromkontakte alle gelötet   
- zum Teil Shunt durch Überstrom verbrannt und durch Draht ersetzt. WICHTIG: Der hier abgebildete Draht ist zu dick und zu kurz! Hat eine weitere Leiterbahn auf der BL-Ctrl gekostet (zum Glück überbrückbar). Neu ein 5cm langes 0.75 mm2 Drahtstück eingelötet.
- nicht eingeschrumpft, da die BL-Ctrl's unter der Haube sind
Kompass CMPS03
Höhensensor aus Shop
- Öffnung verkleinert (mit Klebeband abgedeckt, feines Loch mit Nadel)
- Keine zusätzlichen Massnahmen, da die Elektronik unter einer Haube liegt
Rahmen
- Alu Vierkant 10x10x1
- Achsabstand 45cm
- Plexiglashaube 16cm
- 2x Mikrokopter Centerplate
attachment:Velcro-Smart.jpg
- Akkudock: Velcro Smart PlusPlus 
Landegestell
attachment:Landegestell.jpg
- Kunststoff Flachprofil, mit Heissluft in Form gebracht
Verkabelung
- Laborkarte als Grundplatine direkt über Centerplate
- Jede BL-Ctrl erhält eine 2-reihige Stiftleiste, die sich auf die Grundplatine stecken lässt
- Flight-Ctrl wird via Flachbandkabel mit Grundplatine verbunden
Lessons learned
- Die erste Inbetriebnahme sollte nicht im Wohnzimmer stattfinden...
- Für Modellfluganfänger wie uns ist der Kompass Gold wert! Die ersten paar Crashes haben wir wegen Orientierungsverlust durch Gieren (wo ist links und rechts?) produziert.
- Kompass funktioniert nicht, wenn der Lautsprecher der FlightCtrl in der Nähe ist (auslöten und weit weg an einen Ausleger verlegen). 
- Das Landegestell ist zwar relativ schwer, verdaut aber einges an unsorgfältigem Bodenkontakt.
- Die ersten Akkus (2100 mAh / 18C) sind zu schwach für die vier Hacker A 20-22L / EPP 1045. Unterspannungsalarm bei Vollgas von Anfang an, Daueralarm nach ca. 3/4 Entladung. Die neuen Akkus (3300mAh / 20C) passen super, sogar mit 600g Zusatzlast.
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