Unterschiede zwischen den Revisionen 16 und 21 (über 5 Versionen hinweg)
Revision 16 vom 14.02.2008 00:39
Größe: 1871
Autor: martinchzh
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Revision 21 vom 02.03.2008 19:04
Größe: 2464
Autor: martinchzh
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      2250mAh, 3 Zellen , 180gr.
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Maximale Zulast: 1300 Gramm, normales Setting (Motormax 200)
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Maximale gemessene Zulast: 1300 Gramm, normales Setting

= 15.2.2008 =
 . Tja, die EPP1045 sind wirklich ziemlich zerbrechlich... [[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8492,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045.jpg.html)]]
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Tja, die EPP1045 sind wirklich ziemlich zerbrechlich...
[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8492,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045.jpg.html)]]
  = 1.3.2008 =
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 . KategorieNachbauten Im Forum bin ich auf die Diskussion gestossen, bei der es um die Verbesserung der Sensorwerte ging.
Siehe: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/3V_Update [[BR]]
Ich habe folgende zusätzliche Kondensatoren eingelötet:[[BR]]
Je einen 1uF SMD Elko über die schon vorhandenen C16 und C20 (Huckepack). Und auch bei der AVCC Spannung, d.h. über C18 einen 22nF + 22pF.[[BR]]
Die Sensorwerte springen nun leicht weniger und gefühlsmässig liegt der MK ruhiger in der Luft.
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 . KategorieNachbauten

Flugfertig: 30.1.2008, von [http://forum.mikrokopter.de/profile-1252.html Martinchzh]

Forumeintrag: http://forum.mikrokopter.de/topic-3036.html

BR

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8158,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/Nachbau/_mein-mk1-IMGP3794.jpg.html)

Nach zweieinhalb Wochen konnte meinen MK endlich ein bisschen rumhüpfen lassen. Die Platinen habe ich alle selber gelötet und sie funktionierten zum Glück auf Anhieb.

Zum programmieren nahm ich meinen Atmel JTAG MKII Programmer und AVR-Dude/AVR Studio.

Um die Settings zu machen, konnte ich den bereits selbstgemachten Pegelkonverter nehmen.

BR

Die Rahmenrohre sind eher ein bisschen selten, sie sind aus rostfreiem Stahl und die Wandstärke ist 0.25mm.

Trotzdem sind sie sehr stabil, verdrehen sich nicht und sind "leicht" 40gr/m, daher "Inox"-Kopter.


Bei meinem MK muss ich noch einiges verbessern:

-ordentlicher Batteriehalter

-optisch ansprechende Schutzhaube

-Wireless Kamera einbauen

-Kabelverbindunden bei den Motoren löten

-Beleuchtung/Markierung

-neue Ausleger aus einem Stück BR

Technische Daten

Achsabstand: 40cm

Motoren: EK5-0002

Propeller: EPP1045

Platinen: alle selbstbestückt; BL-Ctrl 1.1 mit "besseren" MOSFETS, V0.37 FL-Ctrl 1.0 mit Luftdrucksensor, V0.68d

Sender: Graupner MC16/20

Empfänger: Graupner C16, 40Mhz / Futaba R156F

Akku: 1800mAh, 3 Zellen , 145gr.

  • 2250mAh, 3 Zellen , 180gr.

Abfluggewicht mit Akku: ca. 660 gramm

Maximale gemessene Zulast: 1300 Gramm, normales Setting

15.2.2008


1.3.2008

Im Forum bin ich auf die Diskussion gestossen, bei der es um die Verbesserung der Sensorwerte ging. Siehe: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/3V_Update BR Ich habe folgende zusätzliche Kondensatoren eingelötet:BR Je einen 1uF SMD Elko über die schon vorhandenen C16 und C20 (Huckepack). Und auch bei der AVCC Spannung, d.h. über C18 einen 22nF + 22pF.BR Die Sensorwerte springen nun leicht weniger und gefühlsmässig liegt der MK ruhiger in der Luft.