Größe: 1638
Kommentar:
|
Größe: 3188
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 10: | Zeile 10: |
Zeile 13: | Zeile 14: |
- FlightCtrl 2.0 ME + Höhensensor - BL-Ctrl V1.2 - UP 4fach Stromverteiler Leiterkarte, inkl. BTS555 - ACT DSL-4top Empfänger Typ:MK (35MHz) - MK-USB |
- 1x FlightCtrl 2.0 ME + Höhensensor - 4x BL-Ctrl_V1.2 - 1x UP 4fach Stromverteiler Leiterkarte, inkl. BTS555 - 1x NaviCtrl - 1x MK3Mag - 1x MKGPS - 1x ACT DSL-4top Empfänger Typ:MK (35MHz) - 1x MK-USB |
Zeile 19: | Zeile 31: |
Zeile 23: | Zeile 36: |
- MK FlexLander L |
|
Zeile 33: | Zeile 48: |
Zeile 34: | Zeile 50: |
Zeile 35: | Zeile 52: |
Zeile 36: | Zeile 54: |
Zeile 41: | Zeile 60: |
Diverse Fragen per Mail mit sceak geklärt, welche ich durchs WIKI nicht verstand. (Vielen Dank für die kompetenten Antwworten!) | Diverse Fragen per Mail mit sceak geklärt, welche ich durchs WIKI nicht verstand. (Vielen Dank für die kompetenten Antworten!) |
Zeile 49: | Zeile 70: |
Zeile 50: | Zeile 72: |
Zeile 51: | Zeile 74: |
Zeile 57: | Zeile 81: |
Zeile 58: | Zeile 83: |
Reduzierhülsen in Propeller gepresst. ---------- 05.11.2009 FC und BL-Ctrl mit neuster Firmware upgedatet. ---------- 06.11.2009 Bei BL-Ctrl folgende Arbeiten ausgführt: - in Verteilplatine gelötet. - ELKO eingelötet und mit Heissleim gesichert. - Per Lötjumper Adressiert. - Motorkabel angelötet. Verteilplatine auf Rahmen montiert. ---------- 17.11.2009 Auf FC Speaker- und Empfängerkabel angelötet. FC und Verteilplatine mit I2C-Kabel und Spannungsversorgungskabel verbunden. FC auf Rahmen/Verteilplatine montiert. Empfänger auf Rahmen montiert. ---------- 03.01.2010 Nach langer Pause gehts endlich weiter... 1x LED-Streifen und Speaker an die Anschlusskabel, welche von der FC kommen, angelötet. Motorkabel, LED-Streifen und Speaker an Auslegern verlegt und mit Schrumpfschlauch befestigt. Stromversorgungskabel der FC mit 4mm Goldstecker versehen. Bei NaviCtrl Elko und Stiftleisten angelötet. Bei MK3Mag Stiftleisten angelötet und auf NaviCtrl geschraubt. Bei MKGPS Antenne angelötet. ---------- 09.01.2010 Landegestell an Rahmen geschraubt. Selbst gebastelter Akkuhalter (aus Sperrholz) mit Kabelbinder an Rahmen befestigt. Motoren auf Rahmen geschraubt. |
|
Zeile 62: | Zeile 146: |
attachment:GiebelKopter1.jpg | attachment:GiebelKopter1.jpg attachment:GiebelKopter2.jpg attachment:GiebelKopter3.jpg attachment:GiebelKopter4.jpg attachment:GiebelKopter5.jpg attachment:GiebelKopter6.jpg attachment:GiebelKopter7.jpg |
Am 21.10.2009 habe ich ein Basisset im Schweizer-Shop bestellt. Dieses wurde am 19.10.2009 angeliefert.
Werde nun laufend über die Bauvortschritte berichten.
Motoren / Propeller
- Motor: AXIS 2212/26 silver
- Propeller: EPP1245
Elektronik
- 1x FlightCtrl 2.0 ME + Höhensensor
- 4x BL-Ctrl_V1.2
- 1x UP 4fach Stromverteiler Leiterkarte, inkl. BTS555
- 1x NaviCtrl
- 1x MK3Mag
- 1x MKGPS
- 1x ACT DSL-4top Empfänger Typ:MK (35MHz)
- 1x MK-USB
- Goldstecker 4mm für Akku
- Goldstecker 2mm für Motoren
Rahmen
- MK50-Rahmenset (eloxiert)
- MK FlexLander L
Baubericht
28.10.2009
Material wird angeliefert.
29.10.2009
Lieferung kontrolliert.
Materialeinteilung - Welches Material wird für was verwendet.
Anleitung Zusammenbau im Wiki studiert.
Bei Unklarheiten Fragen notiert.
Lötarbeiten an MK-USB durchgeführt und Treiber auf PC installiert.
30.10.2009
Diverse Fragen per Mail mit sceak geklärt, welche ich durchs WIKI nicht verstand.
(Vielen Dank für die kompetenten Antworten!)
31.10.2009
Propelleradapter auf Motoren montiert.
Bei Verteilplatine folgende Arbeiten ausgeführt:
- Leitungen verstärkt
- Schalter / Stifte für BTS555 Platine / BTS555 eingelötet
- Akkuanschlusskabel angelötet und mit Kabelbinder gesichert.
03.11.2009
Bei FC-ME folgende Arbeiten ausgeführt:
- Diverse Stiftleisten / zweiter RECOM / ELKO / Höhensensor eingelötet.
Reduzierhülsen in Propeller gepresst.
05.11.2009
FC und BL-Ctrl mit neuster Firmware upgedatet.
06.11.2009
Bei BL-Ctrl folgende Arbeiten ausgführt:
- in Verteilplatine gelötet.
- ELKO eingelötet und mit Heissleim gesichert.
- Per Lötjumper Adressiert.
- Motorkabel angelötet.
Verteilplatine auf Rahmen montiert.
17.11.2009
Auf FC Speaker- und Empfängerkabel angelötet.
FC und Verteilplatine mit I2C-Kabel und Spannungsversorgungskabel verbunden.
FC auf Rahmen/Verteilplatine montiert.
Empfänger auf Rahmen montiert.
03.01.2010
Nach langer Pause gehts endlich weiter...
1x LED-Streifen und Speaker an die Anschlusskabel, welche von der FC kommen, angelötet.
Motorkabel, LED-Streifen und Speaker an Auslegern verlegt und mit Schrumpfschlauch befestigt.
Stromversorgungskabel der FC mit 4mm Goldstecker versehen.
Bei NaviCtrl Elko und Stiftleisten angelötet.
Bei MK3Mag Stiftleisten angelötet und auf NaviCtrl geschraubt.
Bei MKGPS Antenne angelötet.
09.01.2010
Landegestell an Rahmen geschraubt.
Selbst gebastelter Akkuhalter (aus Sperrholz) mit Kabelbinder an Rahmen befestigt.
Motoren auf Rahmen geschraubt.
Foto
attachment:GiebelKopter1.jpg attachment:GiebelKopter2.jpg attachment:GiebelKopter3.jpg attachment:GiebelKopter4.jpg attachment:GiebelKopter5.jpg attachment:GiebelKopter6.jpg attachment:GiebelKopter7.jpg