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Revision 5 vom 14.02.2008 08:07
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Autor: DrMo
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Revision 8 vom 05.03.2008 20:25
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Autor: DrMo
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[[TableOfContents([maxTiefe])]]

= Zur Person =
User: DrMo[[BR]]
Realer Name: Moritz[[BR]]
Wohnort: Bei Rottenburg am Neckar[[BR]]

= MoKopter =
== Technische Daten ==
  * FlightCtrl 1.0 (selbst bestückt)
  * BL-CTRL (BrushlessCtrl) 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt)
  * SerCon (RS232-TTL & SI-PROG)
  * Robbe Roxxy 2824-34
  * EPP 1045 Props
  * MK40-Rahmenset
  * Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop)
  * Empfänger: Graupner R700
  * Sender: Graupner mc22

  * Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt
  * Flugzeit: noch nicht fertiggestellt

== Fotos und Videos ==
  kommen noch

== Entstehungs-Geschichte ==
'''17.01.2008:'''
  Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.[[BR]]
  Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.[[BR]]
  Die Videos haben einfach Lust gemacht. :D [[BR]]
'''19.01.2008:'''
  * Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: [[BR]]
    * Rahmen-Set
    * 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben
    * leere Leiterplatten
    * Lipo-Akku
    * Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor)
    * MOSFET Set
'''24.01.2008:'''
  * Lieferung von Reichelt kam.[[BR]]
'''25.01.2008:'''
  * Lieferung von www.mikrokopter.de kam
  * Rahmen aufgebaut
  * Motoren montiert
'''??.01.2008:'''
  * FlightCtrl bestückt
  * FlightCtrl mit MikroKopter-Tool in Betrieb genommen
'''03.02.2008:'''
  * vier BL-Ctrl bestückt
'''05.02.2008:'''
  * ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''06.02.2008:'''
  * zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''09.02.2008:'''
  * dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden)
'''10.02.2008:'''
  * dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben
  * vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''12.02.2008:'''
  * FlightCtrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet.

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 . KategorieNachbauten
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