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- Elektronik
- Rahmen
  * FlightCtrl 1.0 (selbst bestückt)
  * BL-CTRL (BrushlessCtrl) 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt)
  * SerCon (RS232-TTL & SI-PROG)
  * Robbe Roxxy 2824-34
  * EPP 1045 Props
  * MK40-Rahmenset
  * Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop)
  * Empfänger: Graupner R700
  * Sender: Graupner mc22

  * Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt
  * Flugzeit: noch nicht fertiggestellt
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  kommen noch
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== Entstehungs-Geschickte ==
== Entstehungs-Geschichte ==
'''17.01.2008:'''
  Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.[[BR]]
  Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.[[BR]]
  Die Videos haben einfach Lust gemacht. :D [[BR]]
'''19.01.2008:'''
  * Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: [[BR]]
    * Rahmen-Set
    * 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben
    * leere Leiterplatten
    * Lipo-Akku
    * Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor)
    * MOSFET Set
'''24.01.2008:'''
  * Lieferung von Reichelt kam.[[BR]]
'''25.01.2008:'''
  * Lieferung von www.mikrokopter.de kam
  * Rahmen aufgebaut
  * Motoren montiert
'''??.01.2008:'''
  * FlightCtrl bestückt
  * FlightCtrl mit MikroKopter-Tool in Betrieb genommen
'''03.02.2008:'''
  * vier BL-Ctrl bestückt
'''05.02.2008:'''
  * ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''06.02.2008:'''
  * zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''09.02.2008:'''
  * dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden)
'''10.02.2008:'''
  * dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben
  * vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''12.02.2008:'''
  * FlightCtrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet.

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Zur Person

User: DrMoBR Realer Name: MoritzBR Wohnort: Bei Rottenburg am NeckarBR

MoKopter

Technische Daten

  • FlightCtrl 1.0 (selbst bestückt)

  • BL-CTRL (BrushlessCtrl) 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt)

  • SerCon (RS232-TTL & SI-PROG)

  • Robbe Roxxy 2824-34
  • EPP 1045 Props
  • MK40-Rahmenset
  • Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop)
  • Empfänger: Graupner R700
  • Sender: Graupner mc22
  • Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt
  • Flugzeit: noch nicht fertiggestellt

Fotos und Videos

  • kommen noch

Entstehungs-Geschichte

17.01.2008:

  • Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.BR Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.BR Die Videos haben einfach Lust gemacht. :D BR

19.01.2008:

  • Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: BR

    • Rahmen-Set
    • 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben
    • leere Leiterplatten
    • Lipo-Akku
    • Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor)
    • MOSFET Set

24.01.2008:

  • Lieferung von Reichelt kam.BR

25.01.2008:

  • Lieferung von www.mikrokopter.de kam
  • Rahmen aufgebaut
  • Motoren montiert

??.01.2008:

03.02.2008:

  • vier BL-Ctrl bestückt

05.02.2008:

  • ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben

06.02.2008:

  • zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben

09.02.2008:

  • dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden)

10.02.2008:

  • dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben
  • vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben

12.02.2008:

  • FlightCtrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet.