Unterschiede zwischen den Revisionen 2 und 4 (über 2 Versionen hinweg)
Revision 2 vom 10.02.2008 22:12
Größe: 261
Autor: DrMo
Kommentar:
Revision 4 vom 14.02.2008 00:31
Größe: 2223
Autor: DrMo
Kommentar: ersten Inhalt eingefügt
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
= Dr.Mo-Kopter = [[TableOfContents([maxTiefe])]]

= Zur Person =
User: DrMo[[BR]]
Realer Name: Moritz[[BR]]
Wohnort: Bei Rottenburg am Neckar[[BR]]

= MoKopter =
Zeile 3: Zeile 10:
=== Motoren ===
foo bar
  * Flight-Ctrl 1.0 (selbst bestückt)
  * BL-CTRL 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt)
  * SerCon (RS232-TTL & SI-PROG)
  * Robbe Roxxy 2824-34
  * EPP 1045 Props
  * MK40-Rahmenset
  * Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop)
  * Empfänger: Graupner R700
  * Sender: Graupner mc22
Zeile 6: Zeile 20:
=== Elektronik ===
foobar

=== Rahmen ===
foobar
  * Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt
  * Flugzeit: noch nicht fertiggestellt
Zeile 13: Zeile 24:
=== Fotos ===
foobar
  kommen noch
Zeile 16: Zeile 26:
=== Videos ===
== Entstehungs-Geschickte ==
foobar
== Entstehungs-Geschichte ==
'''17.01.2008:'''
  Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.[[BR]]
  Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.[[BR]]
  Die Videos haben einfach Lust gemacht. :D [[BR]]
'''19.01.2008:'''
  Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: [[BR]]
    * Rahmen-Set
    * 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben
    * leere Leiterplatten
    * Lipo-Akku
    * Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor)
    * MOSFET Set
'''24.01.2008:'''
  Lieferung von Reichelt kam.[[BR]]
'''25.01.2008:'''
  * Lieferung von www.mikrokopter.de kam
  * Rahmen aufgebaut
  * Motoren montiert
'''??.01.2008:'''
  * Flight-Ctrl bestückt
  * Fliegt-Ctrl mit MikroKopter-Tool in Betrieb genommen
'''03.02.2008:'''
  * vier BL-Ctrl bestückt
'''05.02.2008:'''
  * ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''06.02.2008:'''
  * zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''09.02.2008:'''
  * dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden)
'''10.02.2008:'''
  * dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben
  * vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
'''12.02.2008:'''
  * Flight-Ctrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet.

TableOfContents([maxTiefe])

Zur Person

User: DrMoBR Realer Name: MoritzBR Wohnort: Bei Rottenburg am NeckarBR

MoKopter

Technische Daten

  • Flight-Ctrl 1.0 (selbst bestückt)
  • BL-CTRL 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt)
  • SerCon (RS232-TTL & SI-PROG)

  • Robbe Roxxy 2824-34
  • EPP 1045 Props
  • MK40-Rahmenset
  • Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop)
  • Empfänger: Graupner R700
  • Sender: Graupner mc22
  • Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt
  • Flugzeit: noch nicht fertiggestellt

Fotos und Videos

  • kommen noch

Entstehungs-Geschichte

17.01.2008:

  • Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.BR Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.BR Die Videos haben einfach Lust gemacht. :D BR

19.01.2008:

  • Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: BR

    • Rahmen-Set
    • 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben
    • leere Leiterplatten
    • Lipo-Akku
    • Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor)
    • MOSFET Set

24.01.2008:

  • Lieferung von Reichelt kam.BR

25.01.2008:

  • Lieferung von www.mikrokopter.de kam
  • Rahmen aufgebaut
  • Motoren montiert

??.01.2008:

  • Flight-Ctrl bestückt
  • Fliegt-Ctrl mit MikroKopter-Tool in Betrieb genommen

03.02.2008:

  • vier BL-Ctrl bestückt

05.02.2008:

  • ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben

06.02.2008:

  • zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben

09.02.2008:

  • dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden)

10.02.2008:

  • dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben
  • vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben

12.02.2008:

  • Flight-Ctrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet.