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* Flight-Ctrl 1.0 (selbst bestückt) * BL-CTRL 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt) * SerCon (RS232-TTL & SI-PROG) * Robbe Roxxy 2824-34 * EPP 1045 Props * MK40-Rahmenset * Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop) * Empfänger: Graupner R700 * Sender: Graupner mc22 |
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* Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt * Flugzeit: noch nicht fertiggestellt |
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== Entstehungs-Geschichte == '''17.01.2008:''' Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.[[BR]] Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.[[BR]] Die Videos haben einfach Lust gemacht. :D [[BR]] '''19.01.2008:''' Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: [[BR]] * Rahmen-Set * 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben * leere Leiterplatten * Lipo-Akku * Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor) * MOSFET Set '''24.01.2008:''' Lieferung von Reichelt kam.[[BR]] '''25.01.2008:''' * Lieferung von www.mikrokopter.de kam * Rahmen aufgebaut * Motoren montiert '''??.01.2008:''' * Flight-Ctrl bestückt * Fliegt-Ctrl mit MikroKopter-Tool in Betrieb genommen '''03.02.2008:''' * vier BL-Ctrl bestückt '''05.02.2008:''' * ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben '''06.02.2008:''' * zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben '''09.02.2008:''' * dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden) '''10.02.2008:''' * dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben * vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben '''12.02.2008:''' * Flight-Ctrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet. |
Zur Person
User: DrMoBR Realer Name: MoritzBR Wohnort: Bei Rottenburg am NeckarBR
MoKopter
Technische Daten
- Flight-Ctrl 1.0 (selbst bestückt)
- BL-CTRL 1.1 mit MOSFET-Set aus dem Shop (selbst bestückt)
SerCon (RS232-TTL & SI-PROG)
- Robbe Roxxy 2824-34
- EPP 1045 Props
- MK40-Rahmenset
- Akkku: E_Sky 2100mAh (aus dem Shop)
- Empfänger: Graupner R700
- Sender: Graupner mc22
- Derzeitiges Abfluggewicht: noch nicht fertiggestellt
- Flugzeit: noch nicht fertiggestellt
Fotos und Videos
- kommen noch
Entstehungs-Geschichte
17.01.2008:
Mit Arbeitskollegin über das Modellfliegen auf Qudro-Kopter gekommen.BR Am Abend mit Google gesucht und [http://www.mikrokopter.de www.mikrokopter.de] gefunden.BR Die Videos haben einfach Lust gemacht.
BR
19.01.2008:
Alle benötigten Teile im Shop von www.mikrokopter.de und bei Reichelt bestellt: BR
- Rahmen-Set
- 4 mal Roxxy BL2824-34 + Luftschrauben
- leere Leiterplatten
- Lipo-Akku
- Sensoren (Beschleunigungssensor, 3 x Gyroscope, Luftdrucksensor)
- MOSFET Set
24.01.2008:
Lieferung von Reichelt kam.BR
25.01.2008:
- Lieferung von www.mikrokopter.de kam
- Rahmen aufgebaut
- Motoren montiert
??.01.2008:
- Flight-Ctrl bestückt
Fliegt-Ctrl mit MikroKopter-Tool in Betrieb genommen
03.02.2008:
- vier BL-Ctrl bestückt
05.02.2008:
- ersten BL-Ctrl (Nr 3) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
06.02.2008:
- zweiten BL-Ctrl (Nr 4) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
09.02.2008:
- dritten BL-Ctrl (Nr 1) teilweise in Betrieb genommen (Motor-Kabel müssen noch angelötet werden)
10.02.2008:
- dritten BL-Ctrl (Nr 1) fertiggestellt und mit Testprogramm Motor betrieben
- vierten BL-Ctrl (Nr 2) in Betrieb genommen und mit Testprogramm Motor betrieben
12.02.2008:
- Flight-Ctrl: Gyro-Abgleich durchgeführt. Hierzu ein 500k-Poti verwendet und dann den entsprechenden Widerstand eingelötet.