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Revision 1 vom 28.09.2008 10:52
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Revision 19 vom 28.04.2010 22:56
Größe: 2003
Autor: anonym
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= Technische Daten =
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= Das Team =
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foo bar Roxxy 2824-34

EPP1045-Propeller
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foobar FlightCtrl Version 1.3 + Höhensensor

BL-Ctrl V1.2

SerCon

ACT DSL-4top Empfänger + Graupner MX-16s

LiPo 11,1V 2100mAh
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foobar MK40-Rahmenset (eloxiert)

= Sonstiges =
LED-Beleuchtung am vorderen Ausleger


= Bauverlauf =
''27. September 2008''

 * Auspacken
   *Empfänger 35 MHz und bereits vorhandene Fernsteuerung 40 MHz :-(
 * Rahmen verschrauben
 *BL-Ctrl
   *ELCO anlöten
   *Adressen festlegen
   *Kabel anlöten
   *Kabelbaum gelötet

''30. September''

 *BL-Ctrl
   *Kabelbäume anlöten
   *I2C-Kabel anlöten
   *Einschrumpfschlauchen
 *FlightCtrl
   *Alle Bauteile auflöten
   *Höhensensor falschherum eingelötet :-(

''1. Oktober''
 *UFO-Jürgen-Antenne geschenkt bekommen. :-) (Danke an UFO-Jürgen)

''16. Oktober''
 *MX-16s (35MHz), MK3Mag, MK-USB und Kabelzeugs bestellt

''20. Oktober''
 *Bestellung eingetroffen.

''21. Oktober''
 *Spannungsteiler für MX-16s
 *Höhensensor "umgedreht"
 *Verkabelung vervollständigen
 *Elektroniktest : Positiv :-)

''23/24. Oktober''
 *FMS mit MX-16s läuft => Üben, Üben, Üben

''24. Oktober''
 *Einbau der Elektronik in den Rahmen
 *Motoren zusammenschrauben,anbringen und anschließen
 *Großer Test:
   *Sender an
   *Mikrokopter an
   *Einstellung "Vorne Rechts/Links" geht nicht :-(
   *Mikrokopter geht nicht mehr aus...Schalter kaputt?! :-(
   *Großer Test: Negativ

''27. Oktober''
 *Heute gabs ganz viel Hilfe von UFO-Jürgen :-)
 *Schalter war kaputt, da nur einseitig angelötet
   *Austausch durch neuen, richtig angelöteten Schalter
 *Höhensensor abgewinkelt eingelötet
 *78S05 als Festspannungsregler
 *Erster Test mit MK-Tool
   *Alles läuft
   *Kanalbelegung angepasst
   *Sonstige Werte angepasst
 *Erster Test des Mikrokopters: POSITIV

Das Team

Team.jpg

Motoren

Roxxy 2824-34

EPP1045-Propeller

Elektronik

FlightCtrl Version 1.3 + Höhensensor

BL-Ctrl V1.2

SerCon

ACT DSL-4top Empfänger + Graupner MX-16s

LiPo 11,1V 2100mAh

Rahmen

MK40-Rahmenset (eloxiert)

Sonstiges

LED-Beleuchtung am vorderen Ausleger

Bauverlauf

27. September 2008

  • Auspacken
    • Empfänger 35 MHz und bereits vorhandene Fernsteuerung 40 MHz :-(

  • Rahmen verschrauben
  • BL-Ctrl
    • ELCO anlöten
    • Adressen festlegen
    • Kabel anlöten
    • Kabelbaum gelötet

30. September

  • BL-Ctrl
    • Kabelbäume anlöten
    • I2C-Kabel anlöten
    • Einschrumpfschlauchen
  • FlightCtrl

    • Alle Bauteile auflöten
    • Höhensensor falschherum eingelötet :-(

1. Oktober

  • UFO-Jürgen-Antenne geschenkt bekommen. :-) (Danke an UFO-Jürgen)

16. Oktober

  • MX-16s (35MHz), MK3Mag, MK-USB und Kabelzeugs bestellt

20. Oktober

  • Bestellung eingetroffen.

21. Oktober

  • Spannungsteiler für MX-16s
  • Höhensensor "umgedreht"
  • Verkabelung vervollständigen
  • Elektroniktest : Positiv :-)

23/24. Oktober

  • FMS mit MX-16s läuft => Üben, Üben, Üben

24. Oktober

  • Einbau der Elektronik in den Rahmen
  • Motoren zusammenschrauben,anbringen und anschließen
  • Großer Test:
    • Sender an
    • Mikrokopter an
    • Einstellung "Vorne Rechts/Links" geht nicht :-(

    • Mikrokopter geht nicht mehr aus...Schalter kaputt?! :-(

    • Großer Test: Negativ

27. Oktober

  • Heute gabs ganz viel Hilfe von UFO-Jürgen :-)

  • Schalter war kaputt, da nur einseitig angelötet
    • Austausch durch neuen, richtig angelöteten Schalter
  • Höhensensor abgewinkelt eingelötet
  • 78S05 als Festspannungsregler
  • Erster Test mit MK-Tool
    • Alles läuft
    • Kanalbelegung angepasst
    • Sonstige Werte angepasst
  • Erster Test des Mikrokopters: POSITIV


KategorieNachbauten