Das Team
Motoren
Roxxy 2824-34
EPP1045-Propeller
Elektronik
FlightCtrl Version 1.3 + Höhensensor
BL-Ctrl V1.2
ACT DSL-4top Empfänger + Graupner MX-16s
LiPo 11,1V 2100mAh
Rahmen
MK40-Rahmenset (eloxiert)
Sonstiges
LED-Beleuchtung am vorderen Ausleger
Bauverlauf
27. September 2008
- Auspacken
Empfänger 35 MHz und bereits vorhandene Fernsteuerung 40 MHz
- Rahmen verschrauben
- BL-Ctrl
- ELCO anlöten
- Adressen festlegen
- Kabel anlöten
- Kabelbaum gelötet
30. September
- BL-Ctrl
- Kabelbäume anlöten
- I2C-Kabel anlöten
- Einschrumpfschlauchen
- Alle Bauteile auflöten
Höhensensor falschherum eingelötet
1. Oktober
UFO-Jürgen-Antenne geschenkt bekommen. (Danke an UFO-Jürgen)
16. Oktober
- MX-16s (35MHz), MK3Mag, MK-USB und Kabelzeugs bestellt
20. Oktober
- Bestellung eingetroffen.
21. Oktober
- Spannungsteiler für MX-16s
- Höhensensor "umgedreht"
- Verkabelung vervollständigen
Elektroniktest : Positiv
23/24. Oktober
FMS mit MX-16s läuft => Üben, Üben, Üben
24. Oktober
- Einbau der Elektronik in den Rahmen
- Motoren zusammenschrauben,anbringen und anschließen
- Großer Test:
- Sender an
- Mikrokopter an
Einstellung "Vorne Rechts/Links" geht nicht
Mikrokopter geht nicht mehr aus...Schalter kaputt?!
- Großer Test: Negativ
27. Oktober
Heute gabs ganz viel Hilfe von UFO-Jürgen
- Schalter war kaputt, da nur einseitig angelötet
- Austausch durch neuen, richtig angelöteten Schalter
- Höhensensor abgewinkelt eingelötet
- 78S05 als Festspannungsregler
- Erster Test mit MK-Tool
- Alles läuft
- Kanalbelegung angepasst
- Sonstige Werte angepasst
- Erster Test des Mikrokopters: POSITIV