Das Team

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Motoren

Roxxy 2824-34

EPP1045-Propeller

Elektronik

FlightCtrl Version 1.3 + Höhensensor

BL-Ctrl V1.2

SerCon

ACT DSL-4top Empfänger + Graupner MX-16s

LiPo 11,1V 2100mAh

Rahmen

MK40-Rahmenset (eloxiert)

Sonstiges

LED-Beleuchtung am vorderen Ausleger

Bauverlauf

27. September 2008

  • Auspacken
    • Empfänger 35 MHz und bereits vorhandene Fernsteuerung 40 MHz :-(

  • Rahmen verschrauben
  • BL-Ctrl
    • ELCO anlöten
    • Adressen festlegen
    • Kabel anlöten
    • Kabelbaum gelötet

30. September

  • BL-Ctrl
    • Kabelbäume anlöten
    • I2C-Kabel anlöten
    • Einschrumpfschlauchen
  • FlightCtrl

    • Alle Bauteile auflöten
    • Höhensensor falschherum eingelötet :-(

1. Oktober

  • UFO-Jürgen-Antenne geschenkt bekommen. :-) (Danke an UFO-Jürgen)

16. Oktober

  • MX-16s (35MHz), MK3Mag, MK-USB und Kabelzeugs bestellt

20. Oktober

  • Bestellung eingetroffen.

21. Oktober

  • Spannungsteiler für MX-16s
  • Höhensensor "umgedreht"
  • Verkabelung vervollständigen
  • Elektroniktest : Positiv :-)

23/24. Oktober

  • FMS mit MX-16s läuft => Üben, Üben, Üben

24. Oktober

  • Einbau der Elektronik in den Rahmen
  • Motoren zusammenschrauben,anbringen und anschließen
  • Großer Test:
    • Sender an
    • Mikrokopter an
    • Einstellung "Vorne Rechts/Links" geht nicht :-(

    • Mikrokopter geht nicht mehr aus...Schalter kaputt?! :-(

    • Großer Test: Negativ

27. Oktober

  • Heute gabs ganz viel Hilfe von UFO-Jürgen :-)

  • Schalter war kaputt, da nur einseitig angelötet
    • Austausch durch neuen, richtig angelöteten Schalter
  • Höhensensor abgewinkelt eingelötet
  • 78S05 als Festspannungsregler
  • Erster Test mit MK-Tool
    • Alles läuft
    • Kanalbelegung angepasst
    • Sonstige Werte angepasst
  • Erster Test des Mikrokopters: POSITIV


KategorieNachbauten