Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 2
Revision 1 vom 27.07.2010 13:21
Größe: 1781
Autor: HolgerB
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Revision 2 vom 27.07.2010 14:30
Größe: 5132
Autor: HolgerB
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== 0 ==
"No Error"
== 0 "No Error" ==
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== 1 ==
"FC not compatible "
== 1 "FC not compatible " ==
Zeile 16: Zeile 14:
Abhilfe: Software-Update Abhilfe:   * Software-Update
Zeile 18: Zeile 17:

== 2 ==
"MK3Mag not compatible "
== 2 "MK3Mag not compatible " ==
Zeile 24: Zeile 21:
Abhilfe: Software-Update Abhilfe:   * Software-Update
Zeile 26: Zeile 24:
== 3 ==
"no FC communication "
== 3 "no FC communication " ==
Zeile 31: Zeile 28:
Abhilfe: Versogungsspannung und die Verbindung (6-poliges UND 10-Poliges Flachbandkabel) und die eingelöteten Stiftleisten prüfen Abhilfe:   * Versogungsspannung und die Verbindung (6-poliges UND 10-Poliges Flachbandkabel) und die eingelöteten Stiftleisten prüfen
Zeile 33: Zeile 31:
== 4 ==
"no MK3Mag communication "
== 4 "no MK3Mag communication " ==
Zeile 38: Zeile 35:
Abhilfe: Die Verbindung prüfen Abhilfe:   * Die Verbindung prüfen
 * Die grüne LED am MK3Mag muss leuchten oder blinken
Zeile 40: Zeile 39:
== 5 ==
"no GPS communication "
== 5 "no GPS communication " ==
Zeile 45: Zeile 43:
Abhilfe: Die Verbindung prüfen Abhilfe:   * Die Verbindung prüfen
 * Die grüne LED am MKGPS muss leuchten oder blinken
Zeile 47: Zeile 47:
== 6 ==
"bad compass value "
== 6 "bad compass value" ==
Zeile 52: Zeile 51:
Abhilfe: Kompass kalibrieren Abhilfe:   * Kompass kalibrieren
Zeile 54: Zeile 54:
== 7 ==
"RC Signal lost "
== 7 "RC Signal lost " ==
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Abhilfe: Sender einschalten. Kabel zum Empfänger prüfen. Sender binden oder den Kanal prüfen. Empfänger-Einstellung per KopterTool prüfen Abhilfe:   * Sender einschalten.   * Kabel zum Empfänger prüfen.   * Sender binden oder den Kanal prüfen.   * Empfänger-Einstellung per KopterTool prüfen
Zeile 61: Zeile 64:
== 8 ==
"FC spi rx error "
== 8 "FC spi rx error " ==
Ursache: Die NaviControl hat keine SPI Kommunikation zur Flight Control
Zeile 64: Zeile 67:
== 9 ==
nicht belegt
Abhilfe:
 * SPI Verbindung (6-poliges UND 10-Poliges Flachbandkabel) und die eingelöteten Stiftleisten prüfen
Zeile 67: Zeile 70:
== 10 ==
"ERR: FC Nick Gyro"
== 9 nicht belegt ==
Zeile 70: Zeile 72:
== 11 ==
"ERR: FC Roll Gyro"
== 10 "ERR: FC Nick Gyro" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Nick-Gyros liegt beim Kalibrieren der Sensoren ausserhalb der Toleranz (zwischen 150 und 850)
Zeile 73: Zeile 75:
== 12 ==
"ERR: FC Yaw Gyro"
(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)
Zeile 76: Zeile 77:
== 13 ==
"ERR: FC Nick ACC"
Abhilfe:
 * neu Kalibrieren
 * Lötstellen zum Gyro prüfen
 * Flight Control 1.x -> Testpunkte kontrollieren und ggf. neu abgleichen
 * ggf. Gyro tauschen
Zeile 79: Zeile 83:
== 14 ==
"ERR: FC Roll ACC"
== 11 "ERR: FC Roll Gyro" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Roll-Gyros liegt beim Kalibrieren der Sensoren ausserhalb der Toleranz (zwischen 150 und 850)
Zeile 82: Zeile 86:
== 15 ==
"ERR: FC Z-ACC"
(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)
Zeile 85: Zeile 88:
== 16 ==
"ERR: Pressure sensor"
Abhilfe:
 * neu Kalibrieren
 * Lötstellen zum Gyro prüfen
 * Flight Control 1.x -> Testpunkte kontrollieren und ggf. neu abgleichen
 * ggf. Gyro tauschen
Zeile 88: Zeile 94:
== 17 ==
"ERR: FC I2C"
== 12 "ERR: FC Yaw Gyro" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Gier-Gyros liegt beim Kalibrieren der Sensoren ausserhalb der Toleranz (zwischen 150 und 850)
Zeile 91: Zeile 97:
== 18 ==
"ERR: Bl Missing"
Abhilfe:
 * neu Kalibrieren
 * Lötstellen zum Gyro prüfen
 * Flight Control 1.x -> Testpunkte kontrollieren und ggf. neu abgleichen
 * ggf. Gyro tauschen
Zeile 94: Zeile 103:
== 19 ==
"Mixer Error"
== 13 "ERR: FC Nick ACC" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Nick-Beschleunigungssensors lag beim ACC-Kalibrieren ausserhalb der Toleranz (zwischen 300 und 750)
Zeile 97: Zeile 106:
== 20 ==
"FC: Carefree Error"
(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)
Zeile 100: Zeile 108:
Abhilfe:
 * neu Kalibrieren
 * Lötstellen zum Sensor prüfen

== 14 "ERR: FC Roll ACC" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Roll-Beschleunigungssensors lag beim ACC-Kalibrieren ausserhalb der Toleranz (zwischen 300 und 750)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:
 * neu Kalibrieren
 * Lötstellen zum Sensor prüfen

== 15 "ERR: FC Z-ACC" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Z-Beschleunigungssensors lag beim ACC-Kalibrieren ausserhalb der Toleranz (zwischen 512 und 850)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:
 * neu Kalibrieren
 * Lötstellen zum Sensor prüfen

== 16 "ERR: Pressure sensor" ==
Ursache: Das analoge Sensorsignal des Luftdrucksensors lag beim Kalibrieren ausserhalb der Toleranz

Evtl. befindet sich der auch ausserhalb des Luftdruck-Messbereichs (z.B. über 1500m)

Abhilfe:
 * Lötstellen zum Sensor prüfen
 * Höhensensor in den Settings deaktivieren

== 17 "ERR: FC I2C" ==
Ursache: der I2C-Bus zu den Bl-Ctrls ist gesört

Abhilfe:
 * Versorgung der Brushless-Regler prüfen
 * Verkabelung des I2C-Bus prüfen (Verwechslung von C und D?)
 * Adressierung der Brushless-Regler prüfen
 * ggf. I2C Bus an einzelnen BL-Regler abklemmen, um einen defekten BL-Regler zu finden

== 18 "ERR: Bl Missing" ==
Ursache: ein BL-Regler wurde nicht gefunden, obwohl er laut Mixer-Tabelle vorhanden sein muss

Abhilfe:
 * Versorgung des Brushless-Reglers prüfen
 * Adressierung der Brushless-Regler prüfen
 * [[MixerTable|MixerTabelle]] kontrollieren

== 19 "Mixer Error" ==
Ursache: Es sind mehr BL-Regler als erwartet am IsC-Bus angeschlossen

Abhilfe:
 * [[MixerTable|MixerTabelle]] kontrollieren. Evtl ist ein Quadro Setting bei einem HexaKopter gewählt.

== 20 "FC: Carefree Error" ==
Ursache: Die Funktion CareFree ist aktiviert obwohl kein gültiger MK3Mag-Kompasswert vom NaviBoard kommt

Abhilfe:
 * MK3MAg und NC kontrollieren
 * Kompass kalibrieren

siehe auch: (evtl. Links zu anderen verwandten Seiten einfügen...)

ErrorCodes der NaviControl

0 "No Error"

kein Fehler

1 "FC not compatible "

Ursache: Die FlightControl Software ist nicht kompatibel zur Software-Version der NaviControl.

Abhilfe:

  • Software-Update

2 "MK3Mag not compatible "

Ursache: Die MK3Mag Software ist nicht kompatibel zur Software-Version der NaviControl.

Abhilfe:

  • Software-Update

3 "no FC communication "

Ursache: Die NaviControl hat keine Kommunikation zur Flight Control

Abhilfe:

  • Versogungsspannung und die Verbindung (6-poliges UND 10-Poliges Flachbandkabel) und die eingelöteten Stiftleisten prüfen

4 "no MK3Mag communication "

Ursache: Die NaviControl hat keine Kommunikation zum MK3Mag

Abhilfe:

  • Die Verbindung prüfen
  • Die grüne LED am MK3Mag muss leuchten oder blinken

5 "no GPS communication "

Ursache: Die NaviControl hat keine Kommunikation zum GPS

Abhilfe:

  • Die Verbindung prüfen
  • Die grüne LED am MKGPS muss leuchten oder blinken

6 "bad compass value"

Ursache: Der Kompasswert ist ungültig

Abhilfe:

  • Kompass kalibrieren

7 "RC Signal lost "

Ursache: Kein Empfang

Abhilfe:

  • Sender einschalten.
  • Kabel zum Empfänger prüfen.
  • Sender binden oder den Kanal prüfen.
  • Empfänger-Einstellung per KopterTool prüfen

8 "FC spi rx error "

Ursache: Die NaviControl hat keine SPI Kommunikation zur Flight Control

Abhilfe:

  • SPI Verbindung (6-poliges UND 10-Poliges Flachbandkabel) und die eingelöteten Stiftleisten prüfen

9 nicht belegt

10 "ERR: FC Nick Gyro"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Nick-Gyros liegt beim Kalibrieren der Sensoren ausserhalb der Toleranz (zwischen 150 und 850)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:

  • neu Kalibrieren
  • Lötstellen zum Gyro prüfen
  • Flight Control 1.x -> Testpunkte kontrollieren und ggf. neu abgleichen

  • ggf. Gyro tauschen

11 "ERR: FC Roll Gyro"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Roll-Gyros liegt beim Kalibrieren der Sensoren ausserhalb der Toleranz (zwischen 150 und 850)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:

  • neu Kalibrieren
  • Lötstellen zum Gyro prüfen
  • Flight Control 1.x -> Testpunkte kontrollieren und ggf. neu abgleichen

  • ggf. Gyro tauschen

12 "ERR: FC Yaw Gyro"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Gier-Gyros liegt beim Kalibrieren der Sensoren ausserhalb der Toleranz (zwischen 150 und 850)

Abhilfe:

  • neu Kalibrieren
  • Lötstellen zum Gyro prüfen
  • Flight Control 1.x -> Testpunkte kontrollieren und ggf. neu abgleichen

  • ggf. Gyro tauschen

13 "ERR: FC Nick ACC"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Nick-Beschleunigungssensors lag beim ACC-Kalibrieren ausserhalb der Toleranz (zwischen 300 und 750)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:

  • neu Kalibrieren
  • Lötstellen zum Sensor prüfen

14 "ERR: FC Roll ACC"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Roll-Beschleunigungssensors lag beim ACC-Kalibrieren ausserhalb der Toleranz (zwischen 300 und 750)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:

  • neu Kalibrieren
  • Lötstellen zum Sensor prüfen

15 "ERR: FC Z-ACC"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Z-Beschleunigungssensors lag beim ACC-Kalibrieren ausserhalb der Toleranz (zwischen 512 und 850)

(Der Wert wird im virtuellen Display in Klammern angezeigt)

Abhilfe:

  • neu Kalibrieren
  • Lötstellen zum Sensor prüfen

16 "ERR: Pressure sensor"

Ursache: Das analoge Sensorsignal des Luftdrucksensors lag beim Kalibrieren ausserhalb der Toleranz

Evtl. befindet sich der auch ausserhalb des Luftdruck-Messbereichs (z.B. über 1500m)

Abhilfe:

  • Lötstellen zum Sensor prüfen
  • Höhensensor in den Settings deaktivieren

17 "ERR: FC I2C"

Ursache: der I2C-Bus zu den Bl-Ctrls ist gesört

Abhilfe:

  • Versorgung der Brushless-Regler prüfen
  • Verkabelung des I2C-Bus prüfen (Verwechslung von C und D?)
  • Adressierung der Brushless-Regler prüfen
  • ggf. I2C Bus an einzelnen BL-Regler abklemmen, um einen defekten BL-Regler zu finden

18 "ERR: Bl Missing"

Ursache: ein BL-Regler wurde nicht gefunden, obwohl er laut Mixer-Tabelle vorhanden sein muss

Abhilfe:

  • Versorgung des Brushless-Reglers prüfen
  • Adressierung der Brushless-Regler prüfen
  • MixerTabelle kontrollieren

19 "Mixer Error"

Ursache: Es sind mehr BL-Regler als erwartet am IsC-Bus angeschlossen

Abhilfe:

20 "FC: Carefree Error"

Ursache: Die Funktion CareFree ist aktiviert obwohl kein gültiger MK3Mag-Kompasswert vom NaviBoard kommt

Abhilfe:

  • MK3MAg und NC kontrollieren
  • Kompass kalibrieren



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