Foto
Da ich immer noch Probleme hab in die Galery reinzukommen, hier schon mal die Links auf die Bilder auf RCPicture.
http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=e9bb0e3081eda2bb76562644110edc95
http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=3478ef8479eb2fd2f48a85e6b98fee3a
http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=53e10b140e39fd97e0f19958023cc68a
Technische Daten
* Standard Set MK Basisset M3-ME
* Spektrum AR6200 Satellitenempfänger
* Spektrum DX7 Funke
* Akkus: 3s:
- 4x1800mAh (Q3 orange - absolute Super Akkus)
- 1x2200 mAh (Vislero - guter Standardakku aus dem Set)
- 2x2400 (Kokam - bin etwas enttäuscht)
- 2x2600 mAh (Hyperion G3 -a auch sehr gut)
- 1x3000mAh ("Chinaböller" - billig aber nicht zu gebrauchen, Spannung bricht sofort weg, wenn man etwas heizt, wird nurt noch zum Basteln/Testen benutzt)
Motoren
Roxxy 2824-34 mit EPP 1045 Propellern
Elektronik
FC ME
MK USB
Bluetooth-Modul F2M03GXA + BT-Adapter
MKNavi, MKGPS, MKMag
Rahmen
Gefrästes Alu Mittelteil aus der Bucht
Gezogene Kunststoff Haube
Gewicht (ohne Akku): 600gr.
Sonstiges
FlyCamOne 2 mit Servo-Unterstützung (Nick-Kompensation)
Status
15.12.2009:
Kopter ist flugfertig aufgebaut (2 Wochenenden Arbeit, nach einigen Problemen mit I2C Bus).
Noch nicht eingeflogen (wegen Wetter).
DX7 eingestellt mit Kamera Nick (K7 - Rocker), Höhenregelung auf K6 (Schalter).
Bluetooth Modul aufgebaut und funktionsgeprüft (meine ersten SMD Löterfahrungen:-).
6.1.2010:
Navi/Kompass/GPS bestellt (man muss bei dem tollen Wetter doch was tun...).
24.1.2010
Erstflug im Park bei -8 Grad und Windstärke 4-5. Hing schön am Stick, hatte aber rechts (Mode 2) viel zu tun. Nach 2 Akkuladungen (je ca. 12-15 min) leider Landegestell (einfaches Kunststoffprofil) zerlegt.
13.2.2010
Navi/Kompass und GPS sind auf- und eingebaut.
Telemetrie via Bluetooth funtioniert soweit via PC.
Kompass meldet Error 2 Incompatible Version.
Einige Entwürfe für neues Landegestell (löst die Kunststoffleistenvariante ab) evaluiert.
14.2.2010
Erster Fix mit GPS im Freien: ca 7 min bei 6-8 gefangenen Satelliten
15.2.2010
Neue Firmware aufgespielt. Damit Kompass Problem gelöst (meldet jetzt Error 6 wie erwartet).
Kompass noch nicht kallibriert - warte auf besseres Wetter
18.2.2010
2 Wi232 Module bestellt (für spätere Erweiterungen)
28.02.2010
DX7 umgestellt mit Kamera Nick bleibt auf K7 - Rocker, Höhenregelung bleibt auf K6, GPS auf 3-Phasenschalter (K5)
Kompass im Freien kalibriert
GPS in Betrieb genommen
Erste Flüge im Park mit Navi/Kompass/GPS
Fliege jetzt mit Schwimmnudeln
28.04.2010
"Offizieller" Jungfernflug: 4 Akkuladungen Kampfschweben und ein paar Pirouetten. Onboard-Video unter
http://www.rcmovie.de/video/0787195a16cbb1acd5bf/Froggy-Kopter-1-Jungfernflug
29.04.2010
Wieder Fliegen im Park. Nach 3,5 Akkuladungen Baumlandung. Schadensbilanz: Haube + 4 Rotorblätter. GPS Track unter
http://www.rcpicture.de/review.php?sid=3520
Gezogenen Haube wurde in Mitleidenschaft gezogen und durch eine CD-Spindel ersetzt.
29.05.2010
Längere Flüge am Müllberg. Ein kleines Video gibt's hier:
http://www.rcmovie.de/video/21c5b161897f6fe80dea/Froggy-Kopter-im-Park
3./4.06.2010
Neue Kameraaufhängung für den Kopf der FCO eco. Jetzt mit Nick/Roll-Kompensation. Wird am Wochenende auf Funktionstüchtigkeit getestet. DX7 umgestellt mit Kamera Nick bleibt auf K7 - Rocker, Höhenregelung und GPS gekoppelt auf 3-Phasenschalter (K5), K6 schaltet FCO ECO Auslösung und Modus.
17.06.2010
Ergebnis: Brauchbar, bei Wind etwas Vibrationen. Video gibts hier:
http://www.rcmovie.de/video/3a947454404f77fbbf58/Froggy-Kopter-meets-F-Schiller