##master-page:2_NachbautenTemplate #format wiki = Das Team = {{attachment:Team.jpg}} = Motoren = Roxxy 2824-34 EPP1045-Propeller = Elektronik = FlightCtrl Version 1.3 + Höhensensor BL-Ctrl V1.2 SerCon ACT DSL-4top Empfänger + Graupner MX-16s LiPo 11,1V 2100mAh = Rahmen = MK40-Rahmenset (eloxiert) = Sonstiges = LED-Beleuchtung am vorderen Ausleger = Bauverlauf = ''27. September 2008'' * Auspacken *Empfänger 35 MHz und bereits vorhandene Fernsteuerung 40 MHz :-( * Rahmen verschrauben *BL-Ctrl *ELCO anlöten *Adressen festlegen *Kabel anlöten *Kabelbaum gelötet ''30. September'' *BL-Ctrl *Kabelbäume anlöten *I2C-Kabel anlöten *Einschrumpfschlauchen *FlightCtrl *Alle Bauteile auflöten *Höhensensor falschherum eingelötet :-( ''1. Oktober'' *UFO-Jürgen-Antenne geschenkt bekommen. :-) (Danke an UFO-Jürgen) ''16. Oktober'' *MX-16s (35MHz), MK3Mag, MK-USB und Kabelzeugs bestellt ''20. Oktober'' *Bestellung eingetroffen. ''21. Oktober'' *Spannungsteiler für MX-16s *Höhensensor "umgedreht" *Verkabelung vervollständigen *Elektroniktest : Positiv :-) ''23/24. Oktober'' *FMS mit MX-16s läuft => Üben, Üben, Üben ''24. Oktober'' *Einbau der Elektronik in den Rahmen *Motoren zusammenschrauben,anbringen und anschließen *Großer Test: *Sender an *Mikrokopter an *Einstellung "Vorne Rechts/Links" geht nicht :-( *Mikrokopter geht nicht mehr aus...Schalter kaputt?! :-( *Großer Test: Negativ ''27. Oktober'' *Heute gabs ganz viel Hilfe von UFO-Jürgen :-) *Schalter war kaputt, da nur einseitig angelötet *Austausch durch neuen, richtig angelöteten Schalter *Höhensensor abgewinkelt eingelötet *78S05 als Festspannungsregler *Erster Test mit MK-Tool *Alles läuft *Kanalbelegung angepasst *Sonstige Werte angepasst *Erster Test des Mikrokopters: POSITIV ---- KategorieNachbauten