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= Das Team =
{{attachment:Team.jpg}}

= Motoren =
Roxxy 2824-34

EPP1045-Propeller

= Elektronik =
FlightCtrl Version 1.3 + Höhensensor

BL-Ctrl V1.2

SerCon

ACT DSL-4top Empfänger + Graupner MX-16s

LiPo 11,1V 2100mAh

= Rahmen =
MK40-Rahmenset (eloxiert)

= Sonstiges =
LED-Beleuchtung am vorderen Ausleger


=  Bauverlauf =
''27. September 2008''

 * Auspacken 
   *Empfänger 35 MHz und bereits vorhandene Fernsteuerung 40 MHz :-(
 * Rahmen verschrauben
 *BL-Ctrl
   *ELCO anlöten
   *Adressen festlegen
   *Kabel anlöten
   *Kabelbaum gelötet

''30. September''

 *BL-Ctrl
   *Kabelbäume anlöten
   *I2C-Kabel anlöten
   *Einschrumpfschlauchen
 *FlightCtrl
   *Alle Bauteile auflöten
   *Höhensensor falschherum eingelötet :-(

''1. Oktober''
 *UFO-Jürgen-Antenne geschenkt bekommen. :-) (Danke an UFO-Jürgen)

''16. Oktober''
 *MX-16s (35MHz), MK3Mag, MK-USB und Kabelzeugs bestellt

''20. Oktober''
 *Bestellung eingetroffen.

''21. Oktober''
 *Spannungsteiler für MX-16s
 *Höhensensor "umgedreht"
 *Verkabelung vervollständigen
 *Elektroniktest : Positiv :-)

''23/24. Oktober''
 *FMS mit MX-16s läuft => Üben, Üben, Üben

''24. Oktober''
 *Einbau der Elektronik in den Rahmen
 *Motoren zusammenschrauben,anbringen und anschließen
 *Großer Test:
   *Sender an
   *Mikrokopter an
   *Einstellung "Vorne Rechts/Links" geht nicht :-(
   *Mikrokopter geht nicht mehr aus...Schalter kaputt?! :-(
   *Großer Test: Negativ

''27. Oktober''
 *Heute gabs ganz viel Hilfe von UFO-Jürgen :-)
 *Schalter war kaputt, da nur einseitig angelötet
   *Austausch durch neuen, richtig angelöteten Schalter
 *Höhensensor abgewinkelt eingelötet
 *78S05 als Festspannungsregler
 *Erster Test mit MK-Tool
   *Alles läuft
   *Kanalbelegung angepasst
   *Sonstige Werte angepasst
 *Erster Test des Mikrokopters: POSITIV


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KategorieNachbauten