##master-page:2_NachbautenTemplate #format wiki ##--> Seiten mit keinem oder ungenügenden Inhalt werden schnell wieder gelöscht = Foto = Da ich immer noch Probleme hab in die Galery reinzukommen, hier schon mal die Links auf die Bilder auf RCPicture. http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=e9bb0e3081eda2bb76562644110edc95 http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=3478ef8479eb2fd2f48a85e6b98fee3a http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=53e10b140e39fd97e0f19958023cc68a = Technische Daten = * Standard Set MK Basisset M3-ME * Spektrum AR6200 Satellitenempfänger * Spektrum DX7 Funke * Akkus: 3s: * 4x1800mAh (Q3 orange - absolute Super Akkus) * 1x2200 mAh (Vislero - guter Standardakku aus dem Set) * 2x2400 (Kokam - bin etwas enttäuscht) * 2x2600 mAh (Hyperion G3 -a auch sehr gut) * 1x3000mAh ("Chinaböller" - billig aber nicht zu gebrauchen, Spannung bricht sofort weg, wenn man etwas heizt, wird nurt noch zum Basteln/Testen benutzt) = Motoren = Roxxy 2824-34 mit EPP 1045 Propellern = Elektronik = FC ME MK USB Bluetooth-Modul F2M03GXA + BT-Adapter MKNavi, MKGPS, MKMag = Rahmen = Gefrästes Alu Mittelteil aus der Bucht Gezogene Kunststoff Haube Gewicht (ohne Akku): 600gr. = Sonstiges = FlyCamOne 2 mit Servo-Unterstützung (Nick-Kompensation) = Status = 15.12.2009: Kopter ist flugfertig aufgebaut (2 Wochenenden Arbeit, nach einigen Problemen mit I2C Bus). Noch nicht eingeflogen (wegen Wetter). DX7 eingestellt mit Kamera Nick (K7 - Rocker), Höhenregelung auf K6 (Schalter). Bluetooth Modul aufgebaut und funktionsgeprüft (meine ersten SMD Löterfahrungen:-). 6.1.2010: Navi/Kompass/GPS bestellt (man muss bei dem tollen Wetter doch was tun...). 24.1.2010 Erstflug im Park bei -8 Grad und Windstärke 4-5. Hing schön am Stick, hatte aber rechts (Mode 2) viel zu tun. Nach 2 Akkuladungen (je ca. 12-15 min) leider Landegestell (einfaches Kunststoffprofil) zerlegt. 13.2.2010 Navi/Kompass und GPS sind auf- und eingebaut. Telemetrie via Bluetooth funtioniert soweit via PC. Kompass meldet Error 2 Incompatible Version. Einige Entwürfe für neues Landegestell (löst die Kunststoffleistenvariante ab) evaluiert. 14.2.2010 Erster Fix mit GPS im Freien: ca 7 min bei 6-8 gefangenen Satelliten 15.2.2010 Neue Firmware aufgespielt. Damit Kompass Problem gelöst (meldet jetzt Error 6 wie erwartet). Kompass noch nicht kallibriert - warte auf besseres Wetter :( 18.2.2010 2 Wi232 Module bestellt (für spätere Erweiterungen) 28.02.2010 DX7 umgestellt mit Kamera Nick bleibt auf K7 - Rocker, Höhenregelung bleibt auf K6, GPS auf 3-Phasenschalter (K5) Kompass im Freien kalibriert GPS in Betrieb genommen Erste Flüge im Park mit Navi/Kompass/GPS Fliege jetzt mit Schwimmnudeln 28.04.2010 "Offizieller" Jungfernflug: 4 Akkuladungen Kampfschweben und ein paar Pirouetten. Onboard-Video unter http://www.rcmovie.de/video/0787195a16cbb1acd5bf/Froggy-Kopter-1-Jungfernflug 29.04.2010 Wieder Fliegen im Park. Nach 3,5 Akkuladungen Baumlandung. Schadensbilanz: Haube + 4 Rotorblätter. GPS Track unter [[http://www.rcpicture.de/imageview.php?vtype=orgin&uid=493e9a92aadd698be488cdcee7741eb9|http://www.rcpicture.de/review.php?sid=3520]] Gezogenen Haube wurde in Mitleidenschaft gezogen und durch eine CD-Spindel ersetzt. 29.05.2010 Längere Flüge am Müllberg. Ein kleines Video gibt's hier: http://www.rcmovie.de/video/21c5b161897f6fe80dea/Froggy-Kopter-im-Park 3./4.06.2010 Neue Kameraaufhängung für den Kopf der FCO eco. Jetzt mit Nick/Roll-Kompensation. Wird am Wochenende auf Funktionstüchtigkeit getestet. DX7 umgestellt mit Kamera Nick bleibt auf K7 - Rocker, Höhenregelung und GPS gekoppelt auf 3-Phasenschalter (K5), K6 schaltet FCO ECO Auslösung und Modus. 17.06.2010 Ergebnis: Brauchbar, bei Wind etwas Vibrationen. Video gibts hier: http://www.rcmovie.de/video/3a947454404f77fbbf58/Froggy-Kopter-meets-F-Schiller ---- . KategorieNachbauten ---- ---- KategorieNachbauten